1、废镁碳砖处理及利用个人工作总结及工作规划 这一年里,在公司的领导和同事们的帮助与支持下,尽力做好各项本职工作,能较好地配合了公司各部门的工作,发挥了应有的作用,履行了自己的职责。 第一、现将一年来的工作情况简要总结如下: 一、研发工作方面; 废镁碳砖处理及利用方面 1、从1月15日开始一直在高温废料处理车间进行废镁碳砖脱碳、去假颗粒工作,虽经过屡次碾压、筛分试验,效果不明显,经800脱碳与外厂比较碳含量高。 单位/牌号 分析结果(%) 灼减 sio2 fe2o3 al2o3 cao mgo c 本厂 1.17 2.77 0.80 4.54 1.15 89.57 11.5 寿光 0.2023 2
2、.46 0.96 2.19 1.76 92.53 5.73 2、从2月到4月中旬开始在中耐用干碾试验,经过控制碾压时间、二次筛分碾压,废料处理效果明显,和其他公司的几乎一样,尤其2023月中旬干碾机改进完以后,废料处理效果更好,准备50吨料试验。 样品/名称 规格/订单号 单位/牌号 分析结果(%) 灼减 sio2 fe2o3 al2o3 cao mgo c tio2 镁碳废砖料 6-1mm 2.02 0.96 5.92 1.26 82.81 7.03 镁碳废砖料 6-1mm 1.98 1.04 5.61 1.26 82.49 7.62 废镁碳砖利用: 1、钢厂试验:5月初做方案开始准备试验,
3、6月3日生产中冶试验砖1吨,6月15日到钢厂试验,砌筑在11X钢包熔池0点3点9点方向的18-21层。使用结果:78炉(含vd18次)经过现场观察和原砖使用次数同步。 2、钢厂试验。6月下旬做方案准备试验,7月17日生产包熔池砖试验砖一套,经检验指标和原砖相当,接着生产第二套钢包熔池砖,8月初发往钢厂试验,砌筑在钢包熔池上。8月12日第一套使用58炉下线更换渣线及透气砖时,量最薄处130cm(原砖这时预计在150cm左右),经现场确认,认为不能再炼60炉,决定下线拆包,预计还能用30-40炉。8月26日另一钢包试完,用62炉也出现这种现象。 使用中发现的问题。前期使用效果一样,后期在使用50炉
4、左右时,发现砖的外表不平整有脱落现象(氧化),应把抗氧化剂适量调整。 废镁碳砖在利用过程中发现的问题: 1、购置的入厂的废镁碳砖质量差异较大,希购料时挑选大公司的电炉、钢包渣线残砖,最好稳定货源。 2、生产时,工艺节奏必须提前安排好,因泥料吸收结合剂快,料干的快,需掌握好混练、成型时间,才能保证砖的质量。 3、近一年对其它厂家利用废料的了解:a.所用的废镁碳砖大多是从山东购置的处理过的废料,如:废镁碳砖的渣线、非渣线砖料分的很清楚,质量有一定的保障;b.试验主要在钢包上进行的,不同钢厂参加量不同,熔池,45-65%;渣线0-40%,产品的质量较稳定;c.使用过程中也发现砖的外表不平整有脱落现象
5、(氧化),现在正在改进中,已取得成效。 二、工程申报方面 1、组织申报科技局、经信委、发改委工程12项;备案工程2项; 2、通过耐材行业信用评级荣获aaa级信用企业; 3、通过省级企业技术中心的评选及年度考核评价; 4、组织镁博会的参展及通过省知识产权贯标; 5、从市获得的工程补助款 科技局: 1)、市科技成果转化工程-36.2万元; 2)、市科技局创新券-20万元; 3)、知识产权贯标控股、高温各补2万元,共4万元 4)、专利补助创造1项2022元,实用新型2项600元; 环保局:环保局整改工程预计-12023万元; 6、参与了高新企业的申报工作; 第二、2023年现有工作的安排 一、研发方
6、面 1、废镁碳砖处理及利用:进一步细化废镁碳砖进厂的分类及处理工艺,确定如何利用各类颗粒与是否的合格的检验方法及标准,以便提高废镁碳砖废料的综合利用率,并在使用中逐步改进、完善操作工艺 新的一年,在安排试验砖生产时,由于生产厂任务比较紧,排产较慢,是否可以安排外加工,防止他人不必要的反感。 二、在工程申报及高新工作准备方面 继续按公司领导的安排和要求,积极做好工程申报工作,逐渐完善高新的平时准备工作,来适应越来越严的高新审查工作。 以上是把去年的工作简单的总结和今年工作简单安排,克服以往缺点,发扬优点。在今后的工作中,继续向广阔技术人员学习,注重技术更新,扎实工作,务实有序地完成好领导交给的工作任务 第6页 共6页