1、洗煤运销工作汇报 各位领导: 2022年,xxx洗煤厂在集团公司和矿党政的正确领导下,以两级职代会精神为指针,围绕全年各项奋斗目标,以上产量、增运量、超能力为主题,坚持六化方向,苦练内功,精细管理,紧抓过程控制、内外协调,增强了洗煤厂的竞争实力,各项工作取得了较好成绩,下面就1-11月份的工作情况、2022年工作思路及一季度工作重点安排分五个方面向各位领导进行汇报。 一、1-11月份主要指标完成情况、全年指标预测及重点工程完成情况 1、经济技术指标完成及全年预测 精煤产量。1-11月份方案94.50万吨,实际完成96.34万吨,增产1.84万吨,完成方案的20231.95%,同比增加18.80
2、万吨,增幅24.25%;全年方案20233万吨,预计完成20235.34万吨,完成方案的20232.27%,增产2.34万吨,同比增产19.66万吨,增幅22.95%。 外运总量。1-11月份方案136.59万吨,实际完成124.72万吨,亏11.87万吨,完成方案的91.31%,同比增运14.52万吨,增幅13.17%;全年方案149万吨,预计可完成136.92万吨,完成方案的91.89%,亏12.2023万吨,同比增运18.64万吨,增幅15.76%。 其中。精煤1-11月份方案94.50万吨,实际96.34万吨,增运1.84万吨,全年方案20233万吨,预计完成20235.34万吨,比方
3、案多运2.34万吨。中煤1-11月份方案42.2023万吨,实际28.38万吨,欠运13.71万吨,全年方案46万吨,预计完成31.58万吨,比方案少运14.42万吨。地销煤1-11月份实际销售15.35万吨,预计全年销售18万吨。 精煤产率。方案49.14%,1-11月份实际完成50.88%,提高1.74%,同比提高1.70%;全年预计完成50.88%,比方案提高1.74%,同比提高1.71%,增幅3.48%。 综合产率。方案71.47%,1-11月份实际完成70.47%,比方案降低1%,同比提高0.52%;全年预计完成70.40%,比方案降低1.2023%,同比提高0.43%,增幅0.61
4、%。 洗煤加工费。方案17.40元/吨,1-11月份实际完成21.14元/吨,超支3.74元/吨,增幅21.49%,同比增加3.81元/吨,增幅21.98%;全年预计完成21.21元/吨,比方案超支3.81元/吨,同比增加3.64元/吨,增幅20.71%。 精煤制造本钱。方案177.41元/吨,1-11月份实际完成179.04元/吨,超支1.63元/吨,同比提高2023.51元/吨,增幅6.24%;剔除原煤政策性影响外,全年预计完成173.13元/吨,比方案降低4.28元/吨,同比增加1.81元/吨,增幅1.06%。 洗煤人效。方案139.80吨,1-11月份实际完成166.19吨,提高26.
5、39吨,同比提高26.06吨,增幅18.60%;全年预计完成166.57吨,比方案提高26.77吨,增幅19.15%,同比提高24.35吨,增幅17.12%。 销售损失。1-11月份方案32.2023万元,实际发生22.35万元,比方案减少9.73万元,同比减少4.65万元。全年方案35万元,预计发生22.35万元,比方案降低12.65万元,同比降低34.85万元,降幅60.93%。 商品煤合格率、稳定率:1-11月份批合格率99.28%,质级相符率89.17%,分别比方案提高4.28%、0.17%,同比分别提高4.16%、0.37%,其中:精煤批合格率99.75%,质级相符率91.2023%
6、,同比分别提高2.56%、0.2023%;动力煤批合格率98.06%,质级相符率84.38%,同比分别提高4.17%、0.64%。 内调煤。1-11月份方案119.17万吨,实际完成20233.88万吨,完成方案的87.17%,欠调15.29万吨,同比增加2023.8941万吨,增幅11.72%,全年方案130万吨,预计完成115.88万吨,比方案少调14.12万吨,降幅2023.86%。 2、综合折旧费方案及安措工程完成情况及预测 第一批综合折旧费方案工程6项、设备2023台共计71万元,其中:工程完成5项,11X落煤场改造由于现有场地储存中煤无法实施;设备完成6台,装车调度绞车(调济解决)
7、及11X落煤场回煤设备未实施。方案中已将11X落煤场改造费用47.2万元调整方案为增加1台压滤机41万元。 第二批安措方案共7项70.8万元,目前正在实施。 二、工作重点及采取的措施 围绕精煤20233万吨,外运总量149万吨的大跨度任务目标,以内外协调、系统适应、过程控制、精细管理为主线,紧抓了四项工作重点: 1、以增产量、上运量为主题,全力组织洗煤生产和装车外运 一是根据生产条件、外运要求、工艺系统状况和铁路时间要求,实施了间段生产、连续生产、生产和多点配合快速装车的组织方式,较好地适应了增产上量的需求,生产外运实现了再上新台阶目标。 二是紧抓了调煤与回仓、铁运与地销、库存与外运的相互配合
8、。调煤与回仓克服了煤源缺乏、运力不均、道路受阻、煤场狭小、系统能力小等多种不利因素,累计调煤20233.88万吨,同比增调2023.8941万吨全部做到了及时回仓入洗;铁运地销满足了生产不顶库,地销精煤15.3489万吨,全年预计可达18万吨;库存与外运适应,做到了不盲目生产、盲目请车,实现了生产与销售的良性配合。 三是加强了薄弱环节的管理及局部设备的完善与更新。狠抓了煤泥水系统、排矸系统及短途倒运能力的提高,完成了过滤机的滤布更新,压滤机、装载机、龙门吊大修,排矸索道牵引绳更换、承载绳的串位,精、矸斗提机更换,精煤脱水筛更换,底流泵更换等等。 2、以提产率、稳质量为重点,开展技术攻关 一是针
9、对2X、11X、2023X原煤的贮存、单洗、配洗,努力探索实践,优化组合,确保了精煤产率极限化,到达了最大产率原那么,为上、下组煤的入洗积累了珍贵的经验,为矿井的合理配采提供了条件。 二是开展了跳汰、浮选攻关,针对跳汰矸石污染高、中煤灰分高、浮选抽出率低的问题,积极采取了保精煤产率最大放开中煤灰分、保精煤产率完方案保中煤热值、一二段选净选精保浮选尾灰达标等一系列技术措施,同时还组织了同级的上下限生产,根本保持了精煤产率稳定在50%以上,中煤热值不低于4500大卡。 三是加强水分管理,采取了浮精落地凉干掺入销售,保持离心机、过滤机、精煤分级筛、中煤脱水筛等脱水设备完好高效运转无影响,将产品水分控
10、制在设备工况的允许范围内。 四是认真组织了主副产品的有效分贮与配装。充分发挥精煤仓下自动配煤系统优势,实现了多仓的准确配煤销售,提高了精煤质量,精煤合格率达99.70%,质级相符率到达90.32%以上。同时根据局矿关于提高中煤质量确保销售的安排,严抓了上下热值中煤的分贮、分销,严把装车质量关,中煤出现外运不畅时,坚持做到机械全力外倒和分贮、不混堆,不错装车影响质量,1-11月累计内倒中煤9.4499万吨。 3、以双建双达、现场整治为手段,提高平安管理水平 一是认真贯彻集团公司、矿两级平安会议精神及矿出台的平安质量管理四项制度和六项决定,结合洗煤厂实际,制定实施了三项配套措施和四项实施细那么,不
11、断标准运作程序,完善考核工程,严格考核兑现。经过运行,取得了好的效果,为实现管理无漏洞、现场无隐患、个人无违章的平安管理最高境界奠定了坚实的根底和政策保障。 二是始终紧抓质量标准化现场达标建设不放松,坚持“建精品、树亮点的原那么,对照标准,以点带面,整体推进,对重点场所和隐患进行了治理,建立了压风机房、泵房及主洗楼等一批标准化峒室、标准化岗位。 三是坚持“六化方向,紧抓班组建设不放松,全面推行星级班组建设四项根本制度,开展星级达标、岗位练兵、技术比武等一系列活动,有力地确保了凝聚力、战斗力的提高。 四是改进了旬检月验方式,制定并实施了具有创新形式、创新方法、创新考核、以检代培、以检代会的质量标
12、准化建设及旬检月验制度,提高质量标准化内涵水平,确保了平安目标的实现。 五是紧抓职工培训不放松,适时开展了不少于20230课时的全员培训,并对带班长以上管理人员进行每周两次的脱产培训,提高了人员的整体素质。 六是开展了平安专项治理整顿,分别对平安设施环境、机电设备、标准操作、运销铁路行车装车进行了专项整顿治理,处理了较大的平安隐患,包括:铁路专用线封闭、2道3道分岔解决站外摘车、铁路专用线排水渠、228盲巷通风改造等。 4、积极开展管理创新和技术创新 一是通过了iso9002标准2022版的改版审核工作,取得了新的认证资格证,建立了新的质量管理体系,以过程方法为手段,实现了从原料煤入厂、生产过
13、程到最终产品销售的全过程的质量控制。 二是进行了计算机局域网改造及洗煤生产技术管理软件的开发,实现了各管理部门数据共享、洗煤生产管理的标准有序。 三是实施了地销精煤装车系统改造、仓下空气炮破拱改造、压滤风压净水提效改造、浓缩机贯穿改造,并积极开展了多项群众性小改小革,如运销大绳润滑改造、水洗刮板耐磨轨道改造等。 三、存在的主要问题 1、中煤产销量不平衡。1-11月份中煤生产37.202314万吨,中煤外运量29.7793万吨、内调量5.2896万吨,剩余2.0325万吨,由于其贮存场地小,再加原有库存低热值中煤,库存量近12万吨以上,导致中煤场地爆满,靠二次三次倒运适应生产,大量二次倒运致使加
14、工费用上升,上下热值产品难以在生产过程中准确别离,给按级销售、合格销售带来一定的困难。 2、综合产率未能完成方案,比方案低1.00%,主要原因:一是入洗原煤灰分偏高,没有到达方案指标,年度方案为26.5%,实际入洗灰分到达31.14%,比方案高出4.64%,对精煤产率和综合产率影响较大,造成综合产率下降;二是11X原煤质量差,灰分高达33%,0.1含量超过40%,极难选,末煤含量15%,可浮性极差,抽出率30%,实际产率与集团公司产率方案相差较大;三是为了确保生产中煤到达4500大卡销售指标,采取了减少矸石污染中煤,提高矸石污染生产,而使精煤、中煤产率都有所降低,如果保综合产率完成,中煤热值只
15、有38004200大卡,不能适应销售。 3、加工费超耗,超方案3.74元/吨。主要原因:一是方案因素影响,03年方案未考虑02年外购煤负担加工费158.13万元,造成方案缺乏影响03年加工费方案1.06元/吨。二是入洗量超设计能力,造成系统超负荷运转,设备磨损加大,配件投入相应增加,影响配件超耗0.28元/吨。三是原煤质量差影响:煤质差,煤种复杂,造成综合产率下降1%,影响本钱增高0.3元/吨;煤质差,综合煤泥含量高,达17%以上,特别是11X、2023X原煤煤泥可浮性极差,造成煤泥水系统负荷大,药剂多投入近20吨7.86万元,设备投入52万元,合计影响单耗增加0.45元/吨;质量差,含矸高,造成生产效率降低,小时入洗量417吨,比方案440吨降低23吨,同比降低22吨,延时生产达118小时,影响本钱单耗增加0.35元/吨;副产品量增加,中煤洗矸推、倒运量增加,同比增加4.46万吨,影响单耗增加0.23元/吨。四是电力影响,峰谷调高0.2023元/度,影响单耗0.29元/吨;生产延时,无法避峰填谷,峰谷价差0.16元/度,影响单耗增加0.67元/吨。 4、质量标准化管理内涵水