1、改善提案之感想 作为一名总装工艺人员,在工作期间我不断学习总装工艺知识,研究标杆新工艺、新结构,充实自己,积累了丰富的工作经验,我多数时间亲临一线,处理现场问题,本着提高生产效率、降低现场操作难度、降低本钱、督查结构平安性、弥补设计缺陷、减少整改量提出简便措施、提高安装质量为出发点,提出相关改善工程,具体如下: 提前排查设计缺陷问题是生产过程改善的必要一项,跟车过程,我都会做到提前校核图纸,提前排查提前发现设计不合理项、设计结构缺陷、设计遗漏及设计专业组间未沟通到位而出现的设计失误,将问题及时反响给相关设计人员,减少现场整改量,防止因固定埋板遗漏、位置错误引起后续平安问题及整改工作,防止因为结
2、构干预引起现场整改及待料现象。 在确保生产节拍的前提下出具临时改善措施保证生产质量是必要的,局部时候为了弥补设计结构缺陷,要求现场增加自制件,遮挡缺陷,保证整体的美观性。局部时候例如缺少侧标灯线束,由于问题发现较滞后,为减少整改量同时保证预期功能、保证生产节拍,要求现场增加过渡分支。 本着平安为出发点,改善整车质量。在工作中不断积累总结市场问题,实际生产中尽量改进,防止后续市场质量问题重复发生。针对bj6129新疆新月车,中乘客门无流水槽遮挡,下雨或结霜时门上方滴水会出现乘客淋湿现象,为防止后续出现乘客抱怨现象,要求中乘客门上方增加一根流水槽,保证雨水从门两侧溜走。针对bj6180车门前隔离栏
3、杆设计过低,容易造成乘客蹬坐,开关乘客门时易夹伤乘客,存在平安隐患,为保证乘客的平安性,要求设计优化结构,在后门前隔离栏杆上增加扶手及挡板,防止乘客蹬坐,秀出隐患。 每个公司在保证生产效率、整车质量的同时降低生产本钱才算是真正的获得效益,在生产改善过程中,针对bj6140北京公交设计要求lng仓上方装风道内封板,由于lng仓上方已有铁封板焊接密封,评估后要求设计取消风道内封板,不但保证了预期设计密封要求,同时降本钱72元/台。 减少操作人员的劳动强度、提高操作的方便性是提高生产效率的必要一项,针对bj6160北京公交风道舱门密封胶条为橡胶材料,冬天气温过低密封胶条较硬,安装过程费事时费力,为改善操作人员的安装强度,要求将密封胶条放入加热箱加热至20度左右后进行安装,省时省力,大大提高生产效率。 公司的开展离不开改善,只要你善于观察、善于思考,不断改善,将改善变成企业效益,感染身边的人,让更多的人参与其中,让公司方方面面得到改善,让整车质量、公司文化得到进一步的提升改善。 第2页 共2页