1、科技与创新Science and Technology&Innovation782023 年 第 03 期文章编号:2095-6835(2023)03-0078-044 000 m3级大型高炉突破利用系数瓶颈研究贺军位(武钢有限炼铁厂 8 号高炉,湖北 武汉 430080)摘要:主要介绍了武钢有限 8 号高炉在面临不断恶化的外部条件时,通过与时俱进、不断创新,克服原燃料条件不利影响,积极应对生产组织变化,优化出铁组织模式,完善高炉操作,控制合理操作炉型以及采用大喷吹、高富氧等措施,高炉利用系数突破大型高炉高利用系数瓶颈。关键词:高炉;富氧;上下部调剂;利用系数中图分类号:TF54文献标志码:A
2、DOI:10.15913/ki.kjycx.2023.03.0231研究背景武钢有限 8 号高炉有效容积为 4 117 m3,并于2009-08-01 投产。设有 4 个铁口,36 个风口。近几年来,钢铁企业面临成本上升和转型升级双重压力。市场需求下降,钢材价格低迷,铁矿石、煤炭等原材料价格攀升,同时包括人力资源优化成本、物流成本、环保投入、生产工艺智慧升级等其他附加成本都在刚性上涨,钢铁企业生产经营压力依然很大。为了进一步降低成本,控制库存,适应市场竞争,高炉外围条件发生了巨大变化:富氧率根据炼钢需求和原料供给情况随时变化;入炉铁粉降低,渣比升高;用料结构经济化、市场化;投产 10 年,IN
3、BA 系统故障率较高,经常造成被迫堵口或单边出铁,影响高炉正常生产。为了有效应对各种不利因素,高炉通过优化上下部调剂,改进高炉操作模式,根据原燃料条件变化灵活调剂,2019 年 6 月以平均日产量 10 773.8 t(净铁)、利用系数 2.617 的成绩打破大型高炉利用系数瓶颈。8 号高炉 2019 年 4 月至 9 月经济技术指标如表 1 所示。表 18 号高炉 2019 年 4 月至 9 月经济技术指标时间段日产/t利用系数/(tm-3d-1)焦比/(kgt-1)煤比/(kgt-1)燃料比/(kgt-1)风量/(m3min-1)煤气利用率/(%)4 月10 033.32.437278.4
4、177.6510.07 02848.595 月9 911.42.407281.8174.3513.57 19148.476 月10 773.82.617274.3169.9499.77 36649.187 月10 319.42.507276.5177.0506.97 27148.978 月9 779.42.375296.4176.1508.97 16148.559 月10 395.12.526294.2176.3508.07 31848.232高炉高产低耗措施2.1加强原燃料管理,积极应对原料变化2.1.1高炉原燃料现状分析由于近几年来铁矿石消耗不断增加,高品味、低杂质矿产资源逐年减少,铁矿石
5、价格不断攀升。为了控制成本,低品位矿使用比例不断增加,随着铁矿石品位降低,渣比升高,势必对以往的操作模式带来冲击,因此,强化原料管控,及时应对原料变化,才能有效降低原燃料变化对炉况带来的影响。正常情况,武钢 8 号高炉使用 9#、10#焦炉干熄焦焦炭,焦炉投产时间长,质量也有所下滑,若遇到焦炉检修,则使用其他焦炉焦炭作为补充。烧结主要以四烧为主,而四烧只能供应 8 号高炉 80%的烧结用量,单个烧结机产量无法满足 8 号高炉生产用料需求,因此高炉生产主要以四烧料为主,一烧料和堆场料为辅,但由于环保压力大、设备改造等影响,烧结机停机频繁,烧结不够时配一定量石灰石确保碱度稳定和维持生产。烧结用料品
6、种繁多,用料结构难以稳定,而几种料掺杂在一起使用,势必对炉况造成影响,尤其是堆场料取料超过 2 h 以上,或者堆场跟一烧一起使用时,对风量、热制度和造渣制度影响很大。因此及时掌握来料信息极其重要,通过及时传递信息,及时调剂应对,确保炉况稳定顺行。2.1.2烧结分级入炉,控制合理筛速8 号高炉共有 10 个烧结矿槽,2 台分级筛,A 筛和 B 筛,一用一备。在烧结矿入槽前要经过分级筛进行筛分整粒,1#7#矿槽装大粒度烧结矿(大于13 mm),8#10#矿槽装小粒度烧结矿(513 mm),Science and Technology&Innovation科技与创新2023 年 第 03 期79小于
7、 5 mm 的粉末回到烧结厂重新烧结。充分利用烧结矿分级优势,把分级后的小烧作为调剂边缘气流的一种手段。利用小粒度烧结矿对煤气流阻力大的特点,将小烧布在边缘,可适当抑制边缘气流,为高富氧创造条件,有利于提高煤气利用和保护炉衬及冷却设备,同时减少了小粒度烧结矿在中间环带的数量,有利于提高料柱透气性,增加风量。近几年来,为了降低烧结返矿率,对烧结振动筛进行了全面更换,筛棒间距减小,筛分效果变差,小粒度烧结矿不能有效筛分,从而造成粉末入炉。因此每天进行筛速测定记录和控制合理筛速,对提高筛分效果和降低粉末入炉意义重大。车间对日常原料管理工作作了明确规定:每班必须及时跟踪原料信息,做好用料台账记录,及时
8、测定烧结筛速,筛速过大或过小都要及时联系调整至规定范围。2.1.3掌握来料信息,及时应对调剂关注烧结化学成分变化(FeO、MgO、Al2O3等),跟踪调剂,稳定炉渣碱度,确保渣铁流动性和生铁质量。密切关注烧结、焦炭粒度、水分和强度变化,通过优化上部调剂,保证风量和炉型稳定。原燃料物理化学性能的稳定是大型高炉稳定、顺行、高产、优质、低耗、长寿的前提,但由于武钢生产的特定环境,原燃料供应稳定性差,因此 8 号高炉历经多年进行了一系列探索,目前可有效应对变化:一烧和堆场料粒度不均,粉末多,强度较低,因此制度上采用适当疏松边缘和中心气流的操作制度;烧结机停机,烧结不够用,使用石灰石,大幅度降低烧结配比
9、和提高球团配比时应适当发展中心气流,以确保入炉风量和稳定炉身渣皮,在烧结配比还原时制度也应逐步还原。2.2富氧大喷吹及富氧变化应对措施高富氧是武钢 8 号高炉长期稳定高产的主要措施之一。在焦比基本保持不变的情况下,富氧 1%的增产效果为:风中含氧 21%25%时增产 3.3%,风中含氧25%30%时增产 3.0%1。富氧后,鼓风中含氧量增加,含氮量相应减少,单位生铁所需风量和煤气量减少,这为增加入炉风量创造了条件。提高富氧,鼓风中含氧量增加,碳素的燃烧更加充分,生成的煤气量也相应增加,有利于提高冶炼强度和煤比,降低焦比。8号高炉通过富氧管道改造后,富氧量最多可以用到50 000 m3/h,富氧
10、率可以达到 7%以上。由于市场需求和炼钢节奏跟不上等原因,限制产能发挥,正常生产情况下富氧量稳定在 40 000 m3/h 左右,煤比控制在176180 kg/t 之间。目前,武钢以市场订单和低库存为原则来控制钢铁产量,同时受炼钢节奏跟不上、烧结机故障停机率高、原料组织困难等影响,高炉难免会存在大幅度限氧和用氧的情况,因此为了适应新变化,稳定煤气流,在操作制度上也进行了一系列探索:大幅度限氧,高炉边缘气流不足,料下得慢,容易往中心塌料,从而导致风量波动,影响高炉顺行,因此,制度上应适当疏松边缘,减少边缘矿石量,同时及时缩小批重,稳定煤气流;大幅度提升用氧量,边缘气流发展,容易掉渣皮,因此在用氧
11、的同时应适当抑制边缘气流,但大富氧后,矿批大,冶炼强度快,炉顶温度下降较多,甚至低于 100,对炉型和炉况稳定性不利,因此又应适当疏松边缘,并适当发展中心气流,确保炉顶温度在 100 以上。2.3控制合理热制度、造渣制度炉缸热制度的稳定是高炉长期稳定顺行的必要条件。炉温波动大,风量难以稳定,出铁不好组织,操作参数难以平稳,从而造成炉况波动。炉温高,风量萎缩,风速不够,影响排渣出铁,同时增加高炉消耗;炉温低,渣铁物理热差,流动性不好,渣铁出不来,轻者造成憋炉,重者可诱发滑料、悬料等事故。其次,严重影响生铁质量,制约炼钢节奏,增加炼钢成本。合理稳定的造渣制度有利于形成稳定的软熔带宽度和位置1,改善
12、渣铁流动性,提高炉渣的脱硫能力,冶炼出优质生铁,同时有助于稳定渣皮和保护炉衬。若炉缸热制度和造渣制度不稳定,则影响渣铁流动性,渣铁排放困难,从而造成憋炉,影响风量和高炉顺行。炉温波动,碱度失常,生铁质量难以保证,同时软熔带区间变宽且不稳,容易造成炉墙结厚或渣皮大面积脱落,从而损毁冷却设备,破坏煤气流分布。由于烧结机故障多,同时单个烧结机难以满足 8号高炉用料需求,因此烧结质量参差不齐,碱度波动大,为了适应变化,高炉操作也探索出来一系列应对措施:若烧结碱度大幅度降低,在上调碱度的同时应适当抑制边缘气流,稳定渣皮,防止渣皮大面积脱落;若碱度大幅度上升,应快速果断降低炉渣碱度(视情况集中海南代烧结)
13、,在下调碱度的同时应适当发展边缘和中心两股气流,增加入炉风量,防止高炉粘结。8号高炉日常参数控制要求如表 2 所示。表 28 号高炉日常参数控制项目控制范围铁水中 Si 的质量分数/(%)0.30.45物理热/1 4901 510渣中二元碱度1.181.25铁水中 S 的质量分数/(%)0.0200.030科技与创新Science and Technology&Innovation802023 年 第 03 期表 2(续)项目控制范围风温/设定 1 205富氧量/(m3h-1)40 000煤比/(kgt-1)1761802.4优化炉型管控措施目前,武钢 8 号高炉已经摸索出比较适合高炉自身特性
14、的操作制度,并能通过微调有效应对各种外部因素变化带来的影响。8 号高炉依靠合理的操作制度、完善的冷却管理制度,投产 10 年来,在保持高效冶炼的同时,冷却壁损坏率为零。2.4.1优化上下部调剂进一步优化上下部制度。近几年来由于原料铁份降低、渣量增加、煤气利用不断提高,高炉风速不够,中心吹不透,炉缸不够活跃,上下部制度不匹配,高炉易粘结,高产与粘结逐渐成为矛盾。经过技术人员不断探索,优化上下部制度,均衡中心与边缘气流,增加中心焦量,逐步缩小进风面积,进风面积由最大时的 0.494 8 m2缩小至 0.466 1 m2。通过调整,高炉鼓风动能维持在 16 00018 000 kgm/s,高炉中心气
15、流得到保证,边缘气流稳定,两股气流均衡发展,炉缸活跃,高炉抵御外围各种变化的能力增强,炉况的稳定性增强。使用不等料线布料。原来大小烧结矿石的料线均为 1.3 m,现在改为大烧 1.5 m,小烧 1.3 m,焦炭 1.2 m。这样根据各原料物化性能不同,采用不同的布料厚度,更有利于布料均匀,气流稳定,增加风量,更有利于炉型稳定和煤气利用率提高。2.4.2水系统的管理注意水温、水量的控制。一般情况下,8 号高炉总水量保持 5 500 m3/h,杜绝调剂水量。进水温度主要根据高炉操作炉型的变化以及冶炼条件,做针对性调节。冷却壁水温差控制在 4.55.5 之间,以确保炉型合理稳定。正常情况下,高炉在夏
16、季和冬季采取不同的软水进水温度,气温 25 以上,进水水温按 4041.5 控制,气温 25 以下,进水水温按 41.543 控制,不允许出水温度超过 50。这些措施有利于热负荷的稳定,从而稳定渣皮,减少渣皮脱落或炉身粘结,达到延长冷却壁使用寿命的目的。密切关注补水曲线和高炉煤气 H2的体积分数变化。在日常的炉型管理中,技术人员密切关注膨胀罐水位和每个风口、二套进出水量的曲线变化,发现曲线有拐点,补水周期变短或高炉煤气中 H2的体积分数突然升高,及时安排配管工查水,确定是内漏还是外漏,冷却设备是否有损坏。如果发现漏水应及时处理,不然漏水易造成渣铁物理热降低,渣铁出不净,炉缸不活,从而导致煤气流紊乱和操作炉型发生变化。密切关注炉身冷却壁温度和热流强度变化。冷却壁水温差与热流强度监测十分重要,水温差和热流强度直接反映了该冷却壁承受的热负荷状况。适时监控冷却壁水温差,并结合冷却壁温度情况,及时采取相应调剂。操作炉型稳定,高炉才能长期稳定顺行。8 号高炉为砖壁合一薄内衬结构的高炉,铸铁冷却壁热面温度不大于 400,铜冷却壁的热面温度不大于150。操作中,可以通过铜冷却壁热电偶温度来判断渣皮厚度