1、第 3 期收稿日期:20220817作者简介:李绪平,高级工程师,主要从事放射性废液处理。桶内微波干燥处理技术研究李绪平,寇子琦,柴世全,刘建鹏,靳东奎,张玉华,靳小军(中核四 0 四有限公司第二分公司,甘肃 兰州732850)摘要:采用桶内微波干燥技术,对高盐分废水进行了干燥试验。经过蒸发和深度脱水两个阶段的验证,蒸发能力达到了 6 L/h,干燥产品中的含水率小于 1%,满足了国家标准,从而使该技术具有了工程应用意义。关键词:微波;干燥;高盐废水中图分类号:TQ028文献标识码:A文章编号:1008021X(2023)03017503Study on Microwave Drying Tec
2、hnology in BarrelLi Xuping,Kou Ziqi,Chai Shiquan,Liu Jianpeng,Jin Dongkui,Zhang Yuhua,Jin Xiaojun(The Second Branch of 404 Co,Ltd,Lanzhou732850,China)Abstract:The drying experiment of high salinity wastewater was carried out by using microwave drying technology in barrelThrough the verification of e
3、vaporation and deep dehydration,the evaporation capacity reaches 6 L/h,and the moisture content inthe dried product is less than 1%,which meets the national standard,so the technology has engineering application significanceKey words:microwave;drying;high concentration salt wastewater当前,核能的使用低碳、环保的重
4、要产业,给人类社会带来较好的经济效益和社会效益,但同时也产生了一定的放射性废物。由于其危害持续时间长而被认为是最危险的环境污染物,因此安全、有效地处置放射性废物是影响核能可持续发展的关键因素,其中低放射性废水的最小化是主要的问题之一。常见的低放射性废水最小化的方法有蒸发浓缩、反渗透、连续电除盐等。这些方法都产生了一定的浓缩液,这些浓缩液常常具有盐分高、沉淀物多等特点,若采用常用的水泥固化技术处理,则存在两个主要缺点:其一是水泥固化技术为增容过程,并且产生大量的存储费用,不符合废物最小化的原则1;其二,由于浓缩液的成组分复杂,成分不固定,无法用一种固定的配方来处理,需要根据不同的源项,研发不同的
5、配方。特别针对含有泥浆、高盐、高钙放射性废水时,水泥固化技术存在较大的问题,从而给生产运行带来了一定的困难,制约了放射性废水治理的发展。采用桶内干燥技术是近年来研究的重要方向之一,该技术通过对浓缩液进一步脱水、减容,使盐分析出成盐饼,并通过干燥,使其中的游离水含量满足了小于 1%的国家标准要求(低、中水平放射性固体废物近地表处置安全规定(GB 91322018)。与当前常用的桶内水泥固化技术相比较,其减容效果可以达到 10 倍以上,故该技术不仅可以解决当前放射性泥浆、高盐废水的处理等行业难点,而且可以大大减小废物存储、处置容积,对于我国核行业的“退役以及三废治理”产生的废物的最终处置、推进可持
6、续发展具有重要意义。常见的桶内微波干燥技术有热风干燥、电加热干燥、微波干燥等,其中热风干燥的生产规模较高,但是耗能较高。电加热干燥虽然可以干燥,但是时间太长。这两种干燥方式都有一个共同的缺点,就是盐饼内部存在“溏心”现象,含水率不易达到要求。相比较而言,微波干燥不同于传统干燥方式,由于微波能透入物料内部对物料进行加热,与传统干燥方式相比,微波干燥具有干燥速度快、节能、生产效率高、干燥均匀、清洁生产和易于实现自动化控制等优点,因而在放射性废液的处理领域越来越受到重视。目前,微波桶内干燥技术已在德、美等国的核电站、后处理厂完成了试验并建立处理设施。德国 Kraftanlogen,Heidelber
7、g公司2、德国 Linn High Therm 公司3、美国 ocky Flats4、美国能源部5 和美国的 Oak 国家实验室6 均研究和开发了微波桶内干燥技术。在国内,中国辐射防护院也开展了广泛的研究79,取得了一定的成果,但是含水率约为 25%175%(质量分数),低于 1%国家标准10。针对目前国内外桶内干燥技术含水率不足的缺点,提出来一种针对 200L 标准桶(EJ 10422014 低、中水平放射性固体废物容器钢桶 中 LIDb 型不锈钢桶)的桶内微波干燥技术,利用微波对废水可以有效作用的原理,对浓缩液或高盐废水中的水分进行加热,实现了废液的脱水。同时利用辅助电加热,加快桶底部盐层
8、中水分扩散至表层,从而实现盐饼中残留水分的深度脱水,干燥指标远远低于了含水率小于 1%的国家标准。1基本工艺原理11干燥过程如图 1 所示,桶内微波干燥分为两个阶段,分别为蒸发阶段和深度干燥阶段。图 1桶内微波干燥基本过程(1)蒸发阶段:待处理的浓缩液(或高盐废水)经计量后进入废物桶,经微波加热后,开始表面蒸发。随着蒸发的逐渐进行,废液中盐分的浓度逐渐增加,超过溶解度之后,盐分逐渐沉积,并逐渐增高。待达到指定高度后,形成一定高度的盐饼,蒸发阶段完成。(2)深度干燥阶段:降低微波功率,启动底部的辅助电加热器。随着底部温度的逐渐增高,底部的水分逐渐向桶上部扩散,同时降低微波的功率,并辅助以电加热,
9、对盐饼内的残余水571李绪平,等:桶内微波干燥处理技术研究DOI:10.19319/ki.issn.1008-021x.2023.03.055山东化工分进行多次气化。使盐饼中的游离水含量小于 1%,从而满足了国家标准要求,从而实现盐饼的深度干燥。12工艺流程如图 2 所示,待处理的浓缩液(高盐分废液)暂存于供料槽,搅拌后在供料泵的作用下,进入干燥箱内的废物桶,在微波的作用下,首先经过蒸发阶段,使废液中盐分析后沉积于桶底形成盐饼;待盐饼的高度逐渐增高(观测液位不再下降,且有上升趋势),停止供料,启动电加热,使桶底部的水分扩散至上部,利用微波的穿透性能,对上部的水分进行气化。经过多次的脱水处理,盐
10、饼内的残余水分逐渐减小,待连续 3 次观察到湿度的显示结果小于 10%时,深度干燥阶段结束。图 2工艺流程框图蒸发和干燥过程中产生的尾气经过冷凝冷却器,将水蒸气进行冷却,并经过汽液分离器进行汽液分离,产生的气体进入尾气排入尾气处理系统,液体排入冷凝液收集槽,若满足排放限值,则排入生产下水系统,若不满足,则排入专用低放废液处理系统处理。13主要设备及功能(1)供料槽,用于收集和处理浓缩液(高盐分废液),带有搅拌浆,对沉淀物或废液中的泥浆进行搅拌。(2)供料泵,用于将废液泵入废物桶。(3)干燥箱,用于放置废物桶,并用屏蔽材料进行屏蔽射性。(4)微波源,提供微波能,15 kW。(5)冷凝冷却器,对二
11、次蒸汽进行冷凝冷却,用生产水进行冷却。(6)气液分离器,对冷凝液和不凝性气体进行分离。(7)冷凝液收集槽,收集冷凝液。(8)排风机,对不凝性气体进行抽吸,并排放至尾气处理系统。(9)辅助电加热,使盐饼中的残留水分扩散至中、上部。2试验方法21模拟料液的配制本次试验采用硝酸钠、硫酸钠、氯化钠为主的混合盐,其中硝酸钠的含量约 70%、硫酸钠的含量约 20%、氯化钠的含量约10%。总质量浓度约为 300 g/L 各种盐的具体加入量如表1 所示。表 1模拟料液配制序号组分含量说明1硝酸钠/kg21032硫酸钠/kg6053氯化钠/kg3054生产水/L1 0006盐浓度:278 g/L将各种盐溶解后,
12、溶液的体积为 1 086 L,体积增长了约86%。22试验过程(1)首先准备好 200 L 标准桶,放置在辊道上,启动进桶操作,将桶放置到指定位置;(2)启动搅拌泵,通过连续进料的方式,在供料泵的作用下,将配制好的模拟料液倒入废物桶,并达到特定高度;(3)启动微波源,在该特定高度上。通过在线摄像头,观察桶内壁,以冷凝液滴消失为标准,逐步增加功率,直至液面出现沸腾;(4)当液面下降一定高度后(约 10 mm),再批次补充加入一定量的废液,直至桶内废液的浓度逐渐增加,待盐析出后逐渐沉积为盐饼;(5)当盐饼高度沉积一定高度,且表面大面积出现盐沉积现象,则蒸发阶段结束;(6)降低微波功率至 3 kW,
13、间歇对盐饼进行深度干燥,待桶内湿度多次降低至 10%以下时,完成深度干燥。3试验结果及讨论31蒸发能力的验证通过两种方式,对蒸发能力进行了验证。待功率加载至9 kW时,液体表面开始沸腾,如图 3 所示。图 3微波作用下料液的沸腾对单位时间内计量槽的供料次数进行了统计,其中计量槽经过标定后的容积为 213 L,平均每小时的加料量约 3 次。另外,根据一定时间内,供料槽的液位的供料量进行了统计,在扣除了检修时间的情况下,10 h 内的处理量为 6115 L,平均每小时的处理量约为61 L。因此,在微波功率达到9 kW 的情况下,该系统在蒸发阶段的废液处理能力达到了 6 L/h。32干燥终点的判断如
14、图 4 所示,不考虑检修时间,整个处理过程共分为两个阶段,第一个阶段为蒸发阶段,主要特点是湿度大于了 100%;第二个阶段为深度干燥阶段,主要特点是间歇式蒸发,最终湿度下降至 10%以下,即完成了深度干燥。671SHANDONG CHEMICAL INDUSTY2023 年第 52 卷第 3 期图 4湿度运行趋势图33干燥产品形状及效果完成深度干燥后,对盐饼进行自然冷却,约 36 h,将盐饼倒出,盐饼的形状如图 5 所示。图 5干燥产品(盐饼)的形状由图 5 可以看出,干燥产品表面及整体结构致密,有明显收缩痕迹。无明显水分,干燥效果良好。减容后的体积的高度约 600 mm,直径 560 mm,
15、经过计算,体积约为 148 L,减容比为 73 倍。需要说明的是,料液的密度不同,减容比也不同。盐分越小,减容比越高。34含水率的验证分别对产品用冲击钻进行打孔取样,取样位置分别为上(距离顶部 150 mm)、中(距离顶部 350 mm)、下(距离顶部550 mm)三个位置,距离外表面的位置分别为 10,100,230 mm(中心轴)。取样量20 g,取样过程如图 6 所示。图 6取样过程完成取样后,用烘箱对样品烘烤 2 h(温度 105),对烘烤前后的重量进行测量,依据式(1)测算干基含水率。=w1 w2w2100%(1)式中:含水率,%;w1 样品烘干之前的质量,g;w2 样品烘干之后的质
16、量,g。结果如表 2 所示。表 2干燥产品含水率序号含水率/%备注100562004630058400495005260051表 2(续)序号含水率/%备注70053800590052100056110052120054130054140053150049160057170055180053190054210058平均0053标准偏差0003由表 2 可以看出,通过本次试验,干燥产品的含水率为0053%,远小于 1%的国家标准,表明该技术具备了工程应用意义。4小结通过桶内微波干燥试验,实现了将高浓度盐分废水的处理。通过对微波蒸发,使盐分沉淀析出,蒸发能力达到了 6 L/h,并通过深度脱水。对于含盐量为 278 g/L 的高盐废液,其浓缩倍数达到 73 倍。产品盐中的含水率(游离水含量)达到了0053%,远小于 1%的国家标准,具备了工程应用的意义。参考文献 1 陈良陈莉压水堆核电站放射性废液水泥固化技术分析 J 核动力工程,2009,30(2):113116 2 GENTHE H,BEST A,LINS WSolidification of low level saltsolution