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某车型车身排气结构设计与分析_张智峰.pdf

1、某车型车身排气结构设计与分析 北京汽车2023.No.2 16 北北 京京 汽汽 车车 文章编号:1002-4581(2023)02-0016-04 某车型车身排气结构设计与分析 张智峰 Zhang Zhifeng(江西昌河汽车有限责任公司,江西 景德镇 333000)摘 要:针对某款车型在样车测试中发现的车辆关门力大问题,经对比不同车型的排气孔面积和车辆乘员舱体积,发现问题产生的主要原因是排气孔面积不足。通过有限元方法对车身钣金件增加排气孔后的车身刚度、强度进行分析优化,结果显示优化后车身扭转刚度降低 0.63%,弯曲刚度降低 0.81%,车身刚度仍满足设计要求,排气孔处的应力值分别为 56

2、 MPa 和 54 MPa,低于材料屈服强度,验证了优化方案的可行性和可靠性。关键词:白车身;仿真分析;扭转刚度;弯曲刚度 中图分类号:U463.83 文献标志码:A DOI:10.14175/j.issn.1002-4581.2023.02.004 0 引 言 车门关闭力是直接影响客户体验感的重要指标之一,同时也体现了整车厂的产品设计和制造水平。车门关闭力主要受限位器、密封胶条、铰链、门锁、车门质量、气体泄漏量等因素影响1,并且气体泄漏量对内腔体积较小的车辆的车门关闭力影响较大2。对某款车型的试制样车进行测试,得到关门速度平均值为 1.15 m/s,车门关闭力偏大,超出设计要求。该车型乘员舱

3、体积为 4.6 m3,排气孔数量为 1 个,排气孔尺寸为 212 mm71 mm,排气孔面积为 15 052 mm2。对比其他多款车型,发现排气孔通常有 2 个,排气孔面积为20 00035 000 mm2,布置在车辆尾部或者尾部两侧对称位置,如图 1、图 2 所示,乘员舱容积为 3.55.5 m3。对比后发现,测试车型的排气孔面积过小,使车门关闭力增大。综合考虑设计变更的实施位置、改善效果、修模成本、整改周期等因素,最终确定优化方案为在车身后组合灯安装板处左、右两侧各增加一个 125 mm55 mm 的方孔,孔翻边 3 mm 以增强开口处结构强度,如图 3 所示。图 1 排气孔布置在车辆尾部

4、 图 2 排气孔布置在车辆尾部两侧 某车型车身排气结构设计与分析 北京汽车2023.No.2 17 北北 京京 汽汽 车车 图 3 新增排气孔 车身刚度、强度对整车的承载能力、疲劳强度、可靠性、安全性等均有影响3,刚度不足时会降低车身上总成、附件的性能和使用寿命4;通过对比车身在扭转工况和弯曲工况下刚度、强度变化情况,验证优化方案的可行性和可靠性5。1 模型创建 1.1 模型描述 车身质量约为 290 kg,运用前处理软件采用壳单元进行建模,网格尺寸为 8 mm 8 mm,单元总数约为 124 万,节点总数约为 125 万。点焊选用 ACM 单元模拟6,螺栓、烧焊和塞焊采用 RBE2单元模拟,

5、粘胶采用 SOLID+RBE3 单元模型。后组合灯安装板材料为 DC04,材料屈服强度为 170 MPa,其他零件材料参数见表 1。表 1 材料参数 材料 弹性模量/MPa 密度/(kgmm-3)泊松比 钢材 210 000 7.85 10-6 0.30 粘胶 2.26 1.4 10-6 0.45 1.2 加载与边界约束 1.2.1 加载(1)扭转工况:在右前减振器安装孔中心点处施加载荷 F,方向竖直向上。F L/2=2 000 Nm (1)式中:L 为左前、右前减振器安装孔中心点的横向距离,取值 1 096 mm。由式(1)可得 F=3 650 N。(2)弯曲工况:前排座椅 2 个 R 点沿

6、 Z 轴负向分别加载 1 500 N 集中力。后排座椅安装孔中心点及其周围螺母垫板用 RBE2 刚性连接,沿 Z 轴负向施加 3 000 N 集中力,加载点与座椅安装孔中心点用 RBE3 柔性连接。1.2.2 约束(1)扭转工况:车身后缓冲块安装处,左侧约束 X、Y、Z 3 个方向的平动自由度,右侧约束 Y、Z 2 个方向的平动自由度,如图 4 所示。(2)弯曲工况:车身前减振器安装孔中心处,左侧约束 X、Z 2 个方向的平动自由度,右侧约束Z 向平动自由度;车身后缓冲块安装处,左侧约束X、Y、Z 3 个方向的平动自由度,右侧约束 Y、Z 2个方向的平动自由度。如图 5 所示。注:SPC(Si

7、ngle Point Constraint,单点自由度约束)。图 4 扭转工况边界条件 图 5 弯曲工况边界条件 2 仿真结果 2.1 扭转工况(1)应力:优化方案的仿真结果显示,后组合灯安装板开孔后的整体应力略大于开孔前,最大应力位置为与周边零件的焊接边搭接处,最大应力值分别为 129 MPa 和 130 MPa;开孔处最大应力值为 56 MPa,低于材料屈服强度 170 MPa;优化前、后应力分布如图 6、图 7 所示。某车型车身排气结构设计与分析 北京汽车2023.No.2 18 北北 京京 汽汽 车车 图 6 优化前应力分布(扭转工况)(2)扭转刚度:提取优化前、后模型扭转工况左、右纵

8、梁上测点的最大位移量,计算位移平均值 D 和车身扭转刚度 Kt。图 7 优化后应力分布(扭转工况)位移平均值 D 计算式为 (2)式中:D1、D2分别为左、右侧纵梁上的测点沿Z 向的位移量,mm。相对扭转角由近似计算得到,即 (3)车身扭转刚度 Kt计算式为 (4)式中:M 为作用在白车身上的扭矩,Nm;为白车身相对扭转角,。由式(2)(4)计算得到车身扭转刚度值,见表 2。表 2 车身扭转刚度值 加载力矩/Nm 优化前 优化后 平均位移 变化量/mm 扭转刚度 变化率 平均位移/mm 扭转刚度/(Nm()1)平均位移/mm 扭转刚度/(Nm()1)2 000 1.734 22 052 1.7

9、45 21 913 0.011 0.63%注:平均位移变化量=优化后平均位移优化前平均位移;扭转刚度变化率=(优化后扭转刚度优化前扭转刚度)/优化前扭转刚度100%。从表 2 可以看出,扭转工况下后组合灯安装板测点在优化前、后平均位移的变化量非常小,扭转刚度值降低了 0.63%,但刚度值仍在设计目标范围(13 000 Nm/),优化方案满足要求。2.2 弯曲工况(1)应力:优化方案的仿真结果显示,后组合灯安装板开孔后的整体应力略大于开孔前,最大应力位置为与周边件的焊接边搭接处,优化前、后最大值分别为 106 MPa 和 106 MPa;开孔处最大应力值为 54 MPa,低于材料屈服强度,优化前

10、、后应力分布如图 8、图 9 所示。图 8 优化前应力分布(弯曲工况)某车型车身排气结构设计与分析 北京汽车2023.No.2 19 北北 京京 汽汽 车车 图 9 优化后应力分布(弯曲工况)(2)弯曲刚度:提取优化前、后模型弯曲工况左、右纵梁上测点的最大位移量,计算位移平均值和车身弯曲刚度,测点位置如图 10 所示。(a)车身测点示意 (b)AA 截面 图 10 计算弯曲刚度的车身测量点 位移平均值 S 的计算式为 (5)式中:S1、S2分别为左、右侧纵梁上测点处最大位移,mm。车身弯曲刚度 K 计算式为 (6)式中:F 为加载总力,取值 6 000 N;S 为左、右侧纵梁测点最大位移的平均

11、值,mm。由式(6)计算得到车身弯曲刚度值,见表 3。表 3 车身弯曲刚度值 加载力/N 优化前 优化后 平均位移变化量/mm 弯曲刚度 变化率 平均位移/mm 弯曲刚度/(Nmm1)平均位移/mm 弯曲刚度/(Nmm1)6 000 0.201 6 29 762 0.203 3 29 520 0.001 7 0.81%注:平均位移变化量=优化后平均位移优化前平均位移;弯曲刚度变化率=(优化后弯曲刚度优化前弯曲刚度)/优化前弯曲刚度100%。由表 3 可以看出,弯曲工况下后组合灯安装板测点优化前、后的位移变化量非常小,弯曲刚度值降低了 0.81%,但刚度值仍在设计目标值范围(16 000 N/m

12、m),优化方案满足要求。3 结 论 本文通过有限元仿真对车身刚强度进行分析,分别从扭转工况和弯曲工况考察相关零部件的应力变化和刚度变化。在扭转和弯曲工况下,后组合灯安装板增加排气孔后位置的应力值小于材料屈服强度,车身扭转刚度和弯曲刚度变化率很小,均在设计目标范围,验证了优化方案的可行性和可靠性,为解决车门关闭力大问题提供理论依据。参考文献 1尹培苗,汪建涛,顾翔车门关门力的影响因素J.装备工程,2017(5):44-45.2朱建华,刘晶,蒙永种整车气体泄漏量对关门力的影响研究J.企业科技与发展,2019(7):47-49.3汪跃中,贺鑫,董华东某纯电动汽车白车身弯曲刚度分析与优化设计J.汽车零部件,2019(7):50-52 4李铁柱,华睿,黄维基于拓扑优化的白车身扭转刚度性能设计J.汽车实用技术,2019(17):180-182.5袁夏丽,刘俊红,刘丹,等某轿车白车身刚度分析与结构优化J汽车实用技术,2018(14):80-81 6蒋兵,夏琼,王克飞,等.某 SUV 白车身静态扭转刚度分析J.汽车零部件,2018(6):25-28.2022 07 21-收稿日期:单位:mm

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