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飞机氧气附件装配气密性的技术研究_姜鸥.pdf

1、设备管理与维修2023 2(上)0引言飞机氧气附件主要用于飞机供氧系统的备用氧气瓶和补氧系统氧气瓶装配、连接和机上氧气管路充气、放气等,由三通管、壳体、接嘴和配套零件组成。根据GJB 14031992 机载电子设备安装和试验通用规范 和 氧气附件装前试验生产说明书 要求,对氧气附件 100%进行装机前试验。装机前将先将三通管、壳体和接嘴等进行脱脂清洗、装配。由于装配过程要求保证气密性,且胶带密封易带来多余物,只能依靠金属壳体与金属垫片产生形变达到密封,装配过程难度大,对试验人员的要求较高。因此,必须开展飞机氧气附件装配气密性研究,以保障后续装前试验的生产交付进度和装配质量。1影响飞机氧气附件装

2、配气密性的因素1.1飞机氧气附件装配流程按照 氧气附件装前试验生产说明书 要求,将领取的三通管、壳体和接嘴等零部件放入超声波清洗机容器内,使用汽油或酒精多次反复清洗进行脱脂,烘干后再进行装配、气密性检查、性能试验等。氧气附件装前试验生产中,出现的壳体断裂、漏气、活门卡死、表面划痕、弹簧失效等故障问题,其中 97.8%的故障主要集中在壳体断裂、漏气,造成气密性检查故障。1.2飞机氧气附件装配气密性问题因素针对氧气附件气密性故障的试件进行技术分析和试验验证,找出影响氧气附件气密性的因素有:螺纹连接处镀镍厚度超标,壳体内部垫片变形不均,紧固时拧紧力过大等。(1)镀镍厚度超标。经现状调查,发现主要故障

3、原因为壳体断裂与漏气,均发生在氧气附件的三通管与壳体连接处(图 2)。调查生产现场,漏气的氧气附件中镀镍厚度超标件不多,漏气对镀镍过厚影响不大;而对发生壳体断裂故障的 38 件氧气附件螺纹连接处的镀镍厚度进行检测,发现 38 件壳体断裂的氧气附件中有 33 件镀镍厚度超过标准(1218 m),不合格率为 86.8%。通过进一步检查验证,证明镀镍厚度对壳体断裂有明显影响。(2)壳体内部垫片变形不均。在 氧气附件装前试验生产说明书 中未明确垫片的放置方式,而实际氧气附件漏气与垫片的变形状态有一定联系。将故障件和合格件各抽样 10 件进行检查,发现合格件中 100%垫片变形均匀,故障件中 80%垫片

4、变形不均匀,证明垫片未水平放置对氧气附件漏气有明显影响。(3)紧固时拧紧力过大。经现状调查,紧固时拧紧力过大,会造成壳体断裂,影响气密性。针对紧固时拧紧力过大造成的氧气附件故障品进行理化失效分析,发现三通管断口中心的圆孔均随着扭转方向拉长变形为椭圆,表明送试样件经历塑性变形后断裂,属于韧性断裂(图3)。断裂三通管螺牙段的螺牙可见严重的机械损伤痕迹,表明螺牙的牙底凹槽会因装配受到损伤(图 4)。断口放入扫描电镜观察未见夹杂、疏松等材料缺陷,亦未见明显的加工缺陷,表明是承受扭转作用的剪切力而发生的过载断裂(图 5)。理化失效分析结果证明了承受外力所致的过载断裂与原材料抗拉强度无关,同时将断裂零件螺

5、纹连接位置做渗透检查,未发现内部裂纹显示,证明原材料抗拉强度符合要求。综上所述,证明断裂零件是承受外力所致的过载断裂,与原材料抗拉强度无关,与拧紧力矩相关。2提出氧气附件装配气密性的控制要求通过对影响氧气附件气密性因素分析,对螺纹连接处镀镍厚度超标、壳体内部垫片变形不均、紧固时拧紧力过大等方面提出控制要求。2.1螺纹连接处镀镍厚度的要求根据 Q/CACPS2020204TY007 铜及铜合金清洗工艺规范,提飞机氧气附件装配气密性的技术研究姜鸥,张得礼(南京航空航天大学,江苏南京210016)摘要:介绍飞机氧气附件的组成、功能、装机前试验方法,针对氧气附件气密性故障件进行技术分析和试验验证,找出

6、影响氧气附件气密性的因素。提出氧气附件装配气密性的控制规范要求,对氧气附件装配形成有效控制,避免装配后的壳体断裂和漏气现象发生,保证氧气附件的气密性。关键词:氧气附件;装配;壳体;气密性中图分类号:V267+.3文献标识码:BDOI:10.16621/ki.issn1001-0599.2023.02.09图 1氧气附件图 2故障发生点28设备管理与维修2023 2(上)出镀镍参考时间为 4060 min,镀镍厚度应在1218 m。为确保镀镍厚度在控制范围内,开展试验验证,发现镀镍时间直接影响镀层厚度,必须严格要求镀镍时间,控制螺纹连接处镀镍厚度在合格范围内,才能有效降低氧气附件壳体断裂,保证氧

7、气附件的气密性。2.2壳体内部垫片变形的要求由于壳体内部垫片变形不均匀会影响氧气附件的气密性,确保垫片的水平放置,能够减少壳体内部垫片变形不均匀的风险。现根据三通管与壳体的安装特点,设计并制造辅助工装,固定壳体,利用正向重力使垫片保持平铺,同时与壳体外部保持垂直状态(图 6)。设计并制造专用工具放置垫片,确保垫片水平(图7)。经试验验证,通过增加辅助工装固定壳体,用专用工具装配垫片的方式,有效降低了氧气附件漏气的故障率,保障了壳体与三通管的连接处气密性良好。2.3紧固时拧紧力的控制要求由于壳体拧紧过程未规范最大拧紧力矩,全凭操作者的经验控制,造成紧固时无力矩要求,必须计算出最大拧紧力矩,才能避

8、免拧紧力过大造成氧气附件的过载断裂。因此,通过与氧气附件设计、材料供应商等相关单位共同对螺纹参数、材料参数、力矩计算方法等研究分析,共同计算得出最大拧紧力矩的理论值。螺纹参数:公称直径14英寸,螺距 p=1.337 mm,大径d=13.158 mm,中径 d2=12.302mm,小径 d1=11.446 mm,工作高度 h=0.856 mm。三 通 管 材 料 为 铜 合 金HPb59-1,供货状态 R,依据GB 138081992铜及铜合金挤制棒,b=365 MPa。依据 HB 65861992 螺栓螺纹拧紧力矩,按抗拉强度采用插值法计算,拧紧力矩为3300+13.158-1214-12(5

9、400-3300)=4507.5 N cm。根据式(1)式(2)修正数据:T=KFd(1)F=sAs(2)式中K拧紧力矩系数,取决于摩擦表面状态和润滑情况F轴向预紧力,Nd螺纹的公称直径,mms螺栓屈服极限强度,MPaAs螺纹公称应力截面积,mm2则,T=4507.5365590=2788 N cm,取值 T=2800300 N cm。通过理论计算,得出最大拧紧力矩为 283 N m。结合理论拧紧力矩的计算值 283 N m,进行实际的试验验证(表 1)。结果显示,最大拧紧力矩控制在31 N m,能够有效控制拧紧力矩,减除拧紧力矩过大造成的零件壳体断裂,保证氧气附件的气密性;拧紧力矩在 31

10、N m,有可能发生断裂;最大拧紧力矩31 N m,样本都发生了断裂。3实施效果(1)找出飞机氧气附件装配气密性问题的因素和控制方法,氧气附件气密性得到了很好的控制,减少安装过程的反复验证期,降低故障率,已成功应用在氧气附件装配中。(2)找出飞机氧气附件装配控制方法,提出装配的控制规范要求,形成一套从“三通管壳体接嘴”装配的规范动作方法,从而在氧气附件装配过程形成有效控制,提高氧气附件装配的质量和可靠性。(3)提出垫片装配放置的方式,设计、制造专用安装夹具,提高安装效率和质量,保证装配的气密性,为后续同类机械产品组装件专供的夹具设计、制造提供设计依据和借鉴作用。(4)锻炼了试验队伍,提高了人员试

11、验技术能力。4结论通过对根据 GJB 14031992 机载电子设备安装和试验通用规范 和 氧气附件装前试验生产说明书 等文件的深入学习和研究,分析造成影响氧气附件气密性的不同因素,提出氧气附件装配气密性的控制要求,形成一套从“三通管壳体接嘴”图 3三通管断口图 4三通管螺纹图 5扫描电镜观察断口图 6固定壳体的辅助工具图 7垫片安装专用工具表 1拧紧力矩验证试验结果产品序号结果力矩/(N m)产品序号结果力矩/(N m)1合格2711合格302不合格3112不合格313合格2913不合格324合格3014合格305不合格3115合格316不合格3216合格297合格2917合格318不合格3

12、118不合格329合格2919合格3010合格3020合格2929设备管理与维修2023 2(上)装配的规范动作方法,从而在氧气附件装配过程形成有效控制,避免了装配后的壳体断裂和漏气现象的发生,提高氧气附件装配的质量和可靠性。为后续飞机同类机械产品组装件装配提供技术支持和借鉴作用。参考文献1赵威.飞机非封闭组件气密性的超声波检测技术研究 D.南京:南京航空航天大学,2018.编辑石跋序0引言目前,菜市场有机垃圾螺旋脱水机被普遍推广应用,但在实际应用中存在着脱水螺旋体因磨损导致强度不足而出现断裂的现象。脱水螺旋体是脱水机的关键核心部件,其主要结构为螺旋轴和螺旋叶片,强度要求高,而螺旋脱水机螺旋体

13、结构设计的优劣则关系着整个脱水机的使用寿命及脱水效果。螺旋体的强度优化,是在预定工况下找到合理的结构参数,保证螺旋体处于良好的工作状态1。本文通过分析叶片厚度、螺旋直径(螺距)对螺旋体静强度的影响,进而选取较合理的结构参数、优化其强度,降低螺旋体的应力值和径向位移。最后,在分析螺旋体结构静力学的基础上分析结构参数,研究相关参数对螺旋体强度的影响趋势,对提升螺旋脱水机的使用寿命和脱水效果具有重要意义。1叶片厚度对螺旋体的强度影响螺旋体结构设计是由螺旋轴及螺旋叶片的相关参数选取决定的。螺旋叶片是螺旋体实现压缩脱水的主要部件,其厚度对实现脱水工艺不起作用,但厚度较小则会影响螺旋体强度和使用寿命。本文

14、将从螺旋叶片最大 Von Mises 应力方面,来分析其对螺旋体静强度的影响。本文研究的螺旋压缩脱水机叶片设计厚度 10 mm,出于选择最优角度,从计算叶片厚度减小和增大两个方向对螺旋体最大 Von Mises 应力的影响,计算叶片厚度从 8 mm 到 12 mm五种尺寸参数的变化。计算结果经 Matlab 进行曲线拟合后,Von Mises 最大应力值随叶片厚度的变化关系如图 1 所示。可以看出,最大 Von Mises 应力随着叶片厚度的增加而减小:在叶片厚度为 89 mm(降 25.2 MPa)和 11 12 mm(降34.27 MPa)时,最大 Von Mises 应力随叶片厚度的增加

15、减小趋势较“缓”;而在厚度为 9 10 mm(降 68.51 MPa)和 1011 mm(降61.7 MPa)时,最大 Von Mises 应力随叶片厚度的增加减小趋势较“急”。可见,叶片厚度增加对降低螺旋体的最大 Von Mises 应力值是有影响的。考虑到螺杆工作所处的环境腐蚀性较强,所处理的物料混有沙粒等硬质颗粒杂质、磨琢性也比较强,如果叶片厚度较薄,叶片外缘会较早地出现缺损,从而影响螺旋体脱水的效果。从这个角度考虑,叶片厚度应取较大值。因为增大叶片厚度有利于提高螺旋体强度,从而保证螺旋体的使用寿命。2螺旋轴直径对螺旋体强度的影响螺旋直径和螺距是螺旋体结构设计中十分重要的一对参数,它们的

16、大小影响着螺旋脱水机的生产效率和强度。但由于螺距的设计是由处理物料及进料口物料的颗粒大小决定,所以更侧重研究螺旋轴的直径对螺旋体结构强度的影响。在产生轴向力相同的情况下,最后一节螺距的大小可以根据实际情况进行调整。这里仍取螺旋体的最后一节螺距为 240 mm。螺旋轴直径分别为 80 mm、90 mm、100 mm、110 mm、120 mm 时,对螺旋体结构静强度的影响。2.1螺旋直径和螺距对螺杆最大 Von Mises 应力的影响螺旋直径对螺旋体静强度的影响主要从最大 Von Mises 应力和径向位移 UX、UY及总体位移两类方面分析。基于 ANSYS Workbench 的螺旋脱水机结构优化王东昌,张燕(枣庄科技职业学院 山东滕州277569)摘要:螺旋体结构参数的设计及优化,是提高压榨脱水机螺旋体使用寿命及脱水效率的关键因素。通过三维有限元建模进行静力学强度分析,获得螺旋体工作状态下的应力分布场和位移分布场,进而调整设计参数中的叶片厚度、螺旋轴直径,优化其结构强度。关键词:螺旋脱水机;螺旋体结构;有限元分析;静力学强度分析中图分类号:TP273;TH132.1文献标识码:BDO

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