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2023年转辙机隐患排查分析总结.doc

1、最新转辙机隐患排查分析总结最新转辙机隐患排查分析总结 转辙机隐患排查分析总结 一、回顾之前。在上一次的排查小结中,有几个问题得到了验证,在这里进行分析更正:1.顶铁间隙的问题。在上一次的小结中,我提到,第二牵引点的顶铁间隙可利用第二牵引点的密贴大小去调整,从现场看,应该时不可以,因为顶铁的位置较靠后,第二牵引点的调整,应不会影响顶铁的间隙,但是这个问题现我个人还未实际验证,待 4 月 2 日晚上在幸福广场站进行验证,后续再次总结。2.吊板的问题,在 3 月 28 日排查的 1602、1604,3 月 31 日排查的大竹林 6#,4月 1 日排查的 2#道岔中,其吊板的问题并不明显,特别时正线的

2、道岔,现在看来吊板的问题并不突出,车场的道岔还在收集数据,具体吊板对道岔的转换力和锁闭力有多大的影响,现未进行过验证,待后面进行分析总结。二、现排查情况 在此期间,我们于 3 月 28 日排查了大石坝 1602、1604,3 月31 日排查了大竹林 6#,4 月 1 日排查了大竹林 2#道岔,下面从正线和车场两个方面分别进行分析:1.正线。正线大石坝站的两组道岔 1602 和 1604 是五号线一期运营交路中的折返道岔,每月的转换次数 8000 次左右,日转换次数 270 次左右,转换频率较高,且 1602#在 2020 年 7 月 7 日 09:39(0708#在 2020 年 8 月 31

3、 日 20:14)出现过转换不到位失去表示的故障。参照现我们对道岔的排查来看,在当时的后续故障原因查找中,还是可以有深入的地方。所以在对这两组道岔进行排查之前,我们在内心有一定的预期。从现场的数据来看,锁闭力中,除 0.42 这个力稍微小了点之外,其余的基本是比较正常的,一般来说,锁闭力出现比较大,会出现道岔不解锁或无法转换到位锁闭的情况,但现场并没有发现此现象。现场观察中,还发现 1604 道岔反位有轻微的基本轨横移的现象,测算有 2mm,但现场工务专业答复此横移时正常现象。对于摩擦力的问题,1602 的摩擦力偏大,1604 的摩擦力偏小,现场由于未准备摩擦扳手,未做调整,3 月 31 日,

4、我们在大竹林车场用 6#道岔进行摩擦力调整试验,获得了良好的结果,初步来看,现场对正线转辙机摩擦力的调整,应该时可以进行的。预计在清明节后对上述两组道岔摩擦力进行调整,具体调整情况后续分析。故正线道岔,转换及锁闭的情况,与工务的结合等,现目前来看还是处于一个比较好的状态,但是采样的数据还是偏少,后续需要大量的采样进行分析。2.车场。6#道岔是用来进行摩擦力调整试验用,在现场的调整试验中,效果比较明显,值得注意的是,摩擦力的调整不是线性的,我们从最开始定位 9.1、反位 7.98,对摩擦连接器松了 8 圈之后,定位 7.01、反位 6.76,从数据来看,定位下降了 2,反位下降了 1。按理说,摩

5、擦连接器松了之后,应该时定反位的摩擦力都会出现相同的下降(理论上),现场虽然出现了下降,但定位的下降量时反位的 1 倍,是否会和现场我们放在定位调整有关?是否因为测量的准确性有关?计划在应用一段时间后,再次对摩擦力进行测量,观察数据的变化情况。2#道岔。2#道岔的摩擦力比较好,定位 6.38,反位 6.59。但是锁闭力比较大,定位 4.11,反位 5.64,现场对尖轨大节头的螺丝进行了松动,无明显变化。现场同工务专业一起查看后发现,2#道岔反位侧从第一方钢往后,密贴不好,有接近 5mm 的缝隙,工务对第二方钢处定位轨距进行测量,大了两个毫米。现场在第一方钢和第二方钢处均加了 2mm 的开程片,

6、但是效果并不理想。由于时间关系,现场未进一步进行整治。在 4 月 1 日中午进行调整后,观察至 4 月 2 日16 时,2#道岔的反位缺口出现变化,这个问题需要及时的解决,否则容易导致卡缺口。三、现在存在的问题 1.关于第二牵引点密贴调整标准的问题。现在这个问题还是没有实质的进展,唯一的参考就只有通过转辙机拉力测试仪去测拉力的大小,但这个方法在日常检修中并不适用,需要进一步的研究。2.正线道岔锁闭力和摩擦力的采样。现阶段有效的采样数据只用 1602 和 1604两组道岔。需要尽快加大采样数据。3.正线摩擦力调整。现在准备对超标的进行调整,调整后班组需要加强监控,做好应急准备。4.车场作业点的问题。车场作业的时间时 12 点至 15 点,有效的作业时间较短,需要进行协商解决。

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