1、2023 年 第 2 期 化学工程与装备 2023 年 2 月 Chemical Engineering&Equipment 33 Reppe 法 BDO 生产中乙炔净化工艺 Reppe 法 BDO 生产中乙炔净化工艺 姬学刚(中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司,宁夏 银川 750409)摘 要:摘 要:Reppe 法作为 BDO(1,4-丁二醇)生产的经典工艺,主要以乙炔(C2H2)、甲醛(CH2O)为主要原料,加入少量的氧化钛互相反应后,先生成丁炔二醇,再经催化加氢反应后制得 BDO,可被用于聚氨酯树脂(PU)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及-丁内酯(GBL)等的产品生产中。针对 BD
2、O 生产工艺执行过程中,存在的填料压差上升快、运行周期短,以及硫酸消耗量高、硫酸碳化变黑等问题,改进 BDO 生产的乙炔气净化工艺,包括碱洗塔冷却温度、补充次氯酸钠和液碱浓度的改进控制,以满足 BYD 反应中所需的乙炔气净化要求。关键词:关键词:Reppe 法;BDO 生产;乙炔气净化;工艺 引 言 引 言 传统采取“酸性净化系统”的乙炔气净化工艺,添加催化剂进行 BDO 原料的制备,这对乙炔气本身的纯净度要求非常严格,任何混入的杂质都会影响催化剂反应速度,造成催化剂使用周期下降、其他副产物增加。因而为保证乙炔气净化的纯净度要求,选取“次氯酸钠洗塔”的净化工艺,对原有的酸洗塔乙炔气净化方式作出
3、改进,使用次氯酸钠溶液对粗乙炔作一次净化、二次净化,并辅助使用其他设备进一步除杂,降低乙炔气中的水分含量、去除硫磷化合物等的杂质,实现改进工艺的乙炔气的高效净化处理。1 Reppe 法 BDO 原料生产的执行流程 1 Reppe 法 BDO 原料生产的执行流程 传统 Reppe 法是由德国 BASF(巴斯夫)公司开发的 BDO生产法,也被称为甲醛炔化法、醛炔法,属于 BDO(1,4 丁二醇)最为典型的生产工艺。1通常设置系统反应温度为 100、乙炔气分压压力为 0.5MPa 的条件下,加入以 SiO2为载体的氧化铜催化剂作用,由甲醛(37wt%)、乙炔发生反应后生成丁炔二醇。之后利用以 Si
4、为载体的 15%Ni-5%Mn 化合物的催化剂,由丁炔二醇加入催化剂加氢反应后,制取得到 BDO 原料,其中系统反应温度为 70140、反应压力为 29.5MPa,BDO 反应收率在 95%以上,具体的化学反应如下式(1)、(2)所示:HCCH+HCHOHOCHC2CCH2OHO (1)22222222HOCHCCCH OHHOCH CH CH CH CH OHH (2)该 Reppe 法中 BDO 原料、催化剂无须分离,但乙炔气聚合后会生成聚乙炔、碳化后堵塞反应塔管道,以及乙炔气分压压力、丁炔二醇反应压力过高,且整个工艺执行系统的反应装置较为庞大、设备造价高等问题,导致 Reppe 法需要在
5、反应压力、催化剂使用方面作出改良,改良法通常包括 GAF法、Linde/Yukong 法。2 BDO 生产中乙炔气净化的工艺流程 2 BDO 生产中乙炔气净化的工艺流程 BDO原料生产合成采用Reppe法,通常使用含有硫化氢、磷化氢等物质的工业电石进行乙炔气净化,但这一方案难以去除存在的硫、磷、砷等氢化物杂质。因而这一情况下,BDO生产中开始尝试用硫酸净化法,消除乙炔气中含有的微量硫、磷等杂质,也被称为粗乙炔的净化。2 当前粗乙炔气净化中用到的主要设备,包括水洗塔、酸洗塔、碱洗塔、硫酸配置槽、碱液配置槽、循环泵等的组成结构。其中酸洗塔内硫酸的浓度为 80%98%,在硫酸配置槽完成液体配置后,由
6、循环泵泵送至硫酸塔;而碱液配置则是在硫酸配置槽中,将烧碱由 32%浓度稀释为 20%浓度,由循环泵泵送至碱洗塔。乙炔气净化工艺的执行流程,存在着以下几方面的运行问题:(1)在高负荷运行状态下,浓硫酸吸水释放大量热量,这时待净化的含水乙炔气体进入酸洗塔,与酸接触后利用浓硫酸的氧化性,去除粗乙炔气中的硫化氢、磷化氢等杂质,但同时酸洗塔内的温度也会迅速升高。乙炔气体在高温环境中也会发生碳化,产生的固体碳化物阻塞填料,使填料压差上升。(2)酸洗塔、碱洗塔内的置换反应发生后,如H2S+2NaOH=2H2O+Na2S、H2S+H2SO4=S+2H2O+SO2(少量)等反应后,将会产生废碱液、废硫酸等液体废
7、物,其中废硫酸为黑色、含有颗粒状固体的液体,这表明酸洗塔内的乙炔存在着一定消耗。而且乙炔气体含水量在 2%4%情况下,其与酸接触后的反应非常剧烈,反应温度不断升高,发生碳化消耗的概率也越大。(3)对于废碱液、废硫酸等液体废料的处理,所需要的处理审批手续复杂、耗费的资金成本过大,乙炔气净化面DOI:10.19566/35-1285/tq.2023.02.09734 姬学刚:Reppe 法 BDO 生产中乙炔净化工艺 临的主要问题。按照每吨(t)废碱液、废硫酸处理成本为3000 元计算,若化工企业的 BDO 原料年产量为 1 万吨,则每月废碱液、废硫酸废料的产生量为 300t,处理成本为 90万元
8、。3 BDO 生产中乙炔气净化的改进工艺流程 3 BDO 生产中乙炔气净化的改进工艺流程 根据以上用硫酸净化法的乙炔气净化工艺可以得出:传统粗乙炔气净化流程的实施,存在着酸洗反应热量释放过大、乙炔气入口温度过高,以及乙炔气体发生碳化后填料压差上升过快,导致酸洗塔内乙炔净化的消耗大、液体废料处理的成本高。3 这一情况下,为保证乙炔气净化处理温度、净化后废料的合理排放,需要围绕着以下的净化处理方法作出改进:(1)首先将原有的酸洗塔替换为次氯酸钠洗塔,硫酸配置槽替换为次氯酸钠槽(10m3)、硫酸溶液替换为次氯酸钠溶液,以及安排相应的配套附件和管线。(2)在整个乙炔气净化工艺流程中设置乙炔气柜、乙炔压
9、缩机(2 个)、水洗塔、次氯酸钠塔(2 个)、碱塔等的装置,由不同装置分别负责乙炔气从进入系统,到精乙炔气净化完成排出后的每个环节,包括低温水洗塔控制乙炔气入口温度、压缩机增压、碱洗塔碱洗。乙炔气净化工艺改造后的流程如下图 1 所示:图 1 乙炔气净化工艺改造后的执行流程 图 1 乙炔气净化工艺改造后的执行流程 从以上图 1 乙炔气净化处理的改进工艺流程可以得出:由乙炔气柜单元送入粗乙炔气体,进入到乙炔入口压缩机后,经加压传送粗乙炔气至低温水洗塔。然后低温水洗塔内的工艺水,与粗乙炔气逆向接触。将粗乙炔气送入冷却器(05E101)中冷却,冷却器内加入 82的低温乙二醇后,可维持冷冻水温度在 5以
10、下而不凝固。这时通入乙炔气体可将乙炔入口温度,迅速降低至 34(夏季)以内,并脱除包含的灰尘、轻油等杂质。在乙炔气体完成水洗后,通过管线连通装置送入次氯酸钠塔。其中次氯酸钠槽会根据当下乙炔气体的浓度,分别配置出不同浓度的次氯酸钠溶液,并由循环泵泵送至次氯酸钠内,作出乙炔气体的一次净化、二次净化,脱除气体中含有的硫化氢、磷化氢等杂质,除杂反应公式如下(3)、(4)所示。这时与乙炔气体接触的次氯酸钠塔逆流,其本身的溶液浓度为 0.08%0.12%、低温乙二醇冷却后的温度为 1922。H2S+NaClOH2SO4+NaCl (3)PH3+NaClOH3PO4+NaCl (4)经过两次洗涤处理后,次氯
11、酸钠净化塔内的溶液浓度,分别降低至 0.05%、0.03%,此时再利用喷射器将次氯酸钠溶液注入净化塔顶,使用循环泵将净化塔底部的废液打入塔顶,由二者充分反应后排出废液。同时已二次净化后的乙炔气体,通过管线装置流入碱洗塔,与塔内的 NaOH 溶液逆流充分接触,进一步脱除气体内的硫化氢、磷化氢等杂质,其中 NaOH 溶液浓度为 6%8%。乙炔气碱洗后重新进入压缩机,经再次加压后进入炔化反应单元,低温水洗脱除饱和水蒸气后,制得精化乙炔气体。4 改进乙炔气净化工艺的控制指标、改进前后消耗成本比较 4 改进乙炔气净化工艺的控制指标、改进前后消耗成本比较 4.1 改进乙炔气净化工艺的控制指标(1)乙炔气进
12、入水洗塔时的温度控制在 40以内,冷却后的乙炔温度降低至 34(夏季)以内,在乙炔、次氯酸钠溶液逆流接触反应过程中,塔内低温乙二醇将循环次氯酸钠冷却至 1922。4(2)低温水洗塔内的溶液为脱盐工艺水,碱洗塔内的溶液为 6%8%浓度的 NaOH 溶液,每次与乙炔气体完成反应后,排除塔内 30%的液位溶液、补充同等体积的新鲜溶液,可充分满足各塔内的反应损耗。如低温水洗塔液面中,远传液位计装置显示的液位为 40%60%;次氯酸钠塔液面中,远传液位计装置显示的液位为 30%70%;碱洗塔液面中,远传液位计装置显示的液位为 30%70%。(3)次氯酸钠配置槽 1,2 的溶液浓度不同,一次乙炔净化时次氯
13、酸钠溶液的浓度为 0.08%0.12%,二次乙炔净化时次氯酸钠溶液的浓度为 0.05%0.08%,次氯酸钠溶液的 pH值控制在 78 之间。两次净化完成后次氯酸钠塔内溶液的浓度,分别低于0.05%、0.03%时,排掉 2/3 体积的溶液并打入新的配置溶液。为减少次氯酸钠溶液排放损失,应合理寻找最低浓度时间点、及时做好排液,使排放废液中的次氯酸钠浓度降至最低。4.2 乙炔气净化工艺改进前、改进后的消耗成本比较 乙炔气净化工艺改造前,每千立方米消耗的硫酸量为0.3m3、消耗的碱液量为 0.2m3,废酸液碱处理费用按照 BDO 姬学刚:Reppe 法 BDO 生产中乙炔净化工艺 35 原料年产量为
14、1 万吨计算,每月废碱液、废硫酸的产生量为300t,处理成本为 90 万元,年处理成本为 1080 万元,酸洗塔填料费用每年约为 7.5 万元,次氯酸钠填料费用每年约为7.5 万元。5改造后以次氯酸钠溶液作为主要的净化方式,每千立方米消耗的次氯酸钠量为 0.1m3、消耗的碱液量为0.07m3,废酸液碱处理费用为 0,但改进后的冷冻水量增加约 5m3/h,每年增加的冷冻水成本约为 2 万元,具体的消耗成本情况如下表 1 所示:表 1 乙炔气净化工艺改进前、改进后的消耗成本 表 1 乙炔气净化工艺改进前、改进后的消耗成本 硫酸消耗1000m3/h 碱液消耗1000m3/h 废酸液碱处理费用(万元)
15、酸洗塔填料费用(万元)冷冻水增加费用(万元)改造前 0.3m3 0.2m3 1080 7.5 0 次氯酸钠消耗1000m3/h 碱液消耗1000m3/h 废次氯酸钠液碱处理费用(万元)冷冻水增加费用(万元)改造后 0.1m3 0.07m3 0 3 2.0 而且在完成乙炔净化工艺改进后,使用 Reppe 法制备乙炔气的工业电石消耗明显下降,按照 BDO 原料年产量为 1万吨计算,每年投入运行的电石消耗约降低 1000 吨左右,按照工业电石单价 3000 元/吨计算,乙炔气净化工艺改造后的原料成本节约为 300 万元。5 结 语 5 结 语 BDO(1,4-丁二醇)是一种重要的有机化工原料,其生产
16、过程中的中间产品 BYD 的制取,容易受到铜镍加氢催化剂的影响,根据以上乙炔气净化工艺改造前、改造后的消耗成本可以得出结论:在 BDO(1,4-丁二醇)生产执行的过程中,使用次氯酸钠溶液作为改进工艺,进行粗乙炔气体净化操作后,可通过增加乙炔气净化的操作流程,更为彻底的去除包含灰尘、轻油、硫化氢、磷化氢等的杂质,并减少工业生产中电石消耗、废液的产生,进而降低乙炔气净化工艺实施的原料成本、排放废物处理成本,满足乙炔气净化中环保、安全、节能的要求。参考文献 参考文献 1 石晓林,李东风.低温甲醇洗技术净化工艺及研究进展J.煤炭与化工,2016(11):21-25.2 李科武,李运秀,严治慧.浓硫酸乙炔净化工艺改造小结J.化工管理,2019(36):192-193.3 李超.电石炉净化工艺中水循环系统研究J.中国氯碱,2021(10):44-46.4 顾学文.低温甲醇洗净化工艺的影响因素分析与研究J.化工管理,2020(10):208-209.5 周婷婷.BDO 有机废液焚烧装置设计与工业应用J.能源与环境,2022(02):81-82+87.(上接第 56 页)_ (上接第 56 页)_ (