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某段DN800管道停水作业案例介绍以及停水作业浅析_马盼.pdf

上传人:哎呦****中 文档编号:2312329 上传时间:2023-05-06 格式:PDF 页数:4 大小:1.28MB
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资源描述

1、2023 年第 1 期 38 CITY AND TOWN WATER SUPPLY输配水技术与设备某段 DN800 管道停水作业案例介绍以及停水作业浅析马盼(深圳市福永自来水有限公司,深圳 518000)摘要:供水管道停水作业通常可按如下步骤进行操作,关阀停水、管道泄水、管道施工、管道冲洗和恢复通水。对于口径比较大的供水管道或者是坡度比较大的管道停水作业,按上述步骤进行操作时,每个步骤都有一些需要特别注意的地方,这些地方影响着停水作业的质量。通过对一段有坡度的 DN800 供水管道停水作业典型案例的陈述,引出了一些需要特别关注的地方,可供同类停水作业参考。关键词:停水作业;管道泄水;管道冲洗1

2、.项目概况由于城市的更新发展,H 路人行道上的DN800 供水管道需要向道路外侧迁改。这段被迁改管道的基本情况如下所示。1.1 管道所在管网系统的基本情况该管网系统有 LX、FH 两座水厂,分别位于这段 DN800 管道的左上方与右上方。LX水厂的一路出厂配水管与 FH 水厂的一路出厂配水管在这段管道的上游端连通后,经该管道向下游端 FW 村、XW 村供水。FH 水厂另外一路出厂配水管在管径变成 DN500 后与该DN800 管道尾端(下游端)相连。在管道连接点前,另外一个用水区域由这根 DN500 管配水。管网系统图如图 1 所示,简化管网图如图 2 所示。1.2 管道的基本情况该 DN80

3、0 管 道 长 约 1.7 公 里,以 水 泥管材质为主(过路管为钢管),起端(A 点 图 1管网系统图图 2简化管网图DOI:10.14143/ki.czgs.2023.01.0262023 年第 1 期 39 CITY AND TOWN WATER SUPPLY输配水技术与设备处)地面标高 8.65,尾端(C 点处)地面标高24.3,中间(B 点处)地面标高最低,地面标高为 3.82,管道断面类似于“”。因各种原因,各类阀门设置不规范,仅在起端(A 点处)和尾端(C 点处)处设有主阀门,在最低点处(B 点处)虽然设有口径为DN250 排泥阀;排泥阀处,只设置干井,未设置排泥湿井;排泥阀后排

4、水管道直接伸入周边雨水箱涵。另外,因为最高点处(C 点处)管道覆土深度浅,未设置排气阀。排气阀设置在 C 处主阀之后 50 米以外的下游区域。管道沿线设有消防栓,间距在 50 米至 100 米不等。在高点(C 点处)50 米范围内,设有 2 个消防栓。图 3管道断面图在管网系统工况正常时,该管道的主要功能是向下游区域配水;管网系统工况异常时,还兼作互联互通供水管道使用,也就是从下游管道反向输水至上游。历史资料表明,该管道每年调水不少于 2 次,即管道水力冲洗等操作不少于 2 次。因此,该管道管腔内沉积物较少、管腔内部干净。1.3 管道被迁改的情况这段 DN800 管道需要全线迁改,但是由于施工

5、占道等原因,不能一次性迁改到位,需要多段实施,多段入网。实施时,一共进行了3 次停水,3 次施工。2.实施过程该段管段停水作业一共进行了 3 次,每次停水作业的准备步骤基本类似,这里重点描述第一次停水时的前期准备工作。在停水过程中,所遇到的现场问题皆不相同,下文作分别介绍。2.1 前期的准备管道入网前,按规范、行业要求,需对入网的供水管道进行内窥、试压以及消毒。管道内窥是保证新建管道内无体积大的杂物,试压保证管道强度及密封性能,消毒是保证管道输水合格。管道内窥结果表明,管道底部除有些小细砂外,管道无其他杂物(内窥图片如图所示)。管道试压时,试验压力采用 1.1MPa,现场实际压降为 0 米。入

6、网前,采用有效氯浓度不小于 25mg/L 的漂白精浸泡,浸泡时间不小于 24 小时。图 4 管道内窥图2.2 停水施工方案2.2.1 停水方案管道停水。管道停水时,应缓慢改变管道的工况,一般是先关闭主来水方向的阀门,再关闭支管阀门。根据这段管道基本状况以及阀门设置的情况,先关主要来水方向阀门(A 点处),再关次来水方向的阀门(C 点处)。管道泄水。根据管道断面形态,管道采用沿线消防栓以及最低处(B 点处)的 DN250排泥阀进行泄空。管道管腔水约为 854m3,理想状态下的泄空时间约为 40 分钟,考虑到阀门启闭时长,整个停水泄水过程应控制在 2 小时以内。2023 年第 1 期 40 CIT

7、Y AND TOWN WATER SUPPLY输配水技术与设备2.2.2 管道冲洗方案施工完成后,需要对管道进行冲洗,冲洗的流速不应低于 1m/s1。恢复通水前,需要对管道水质取水化验。当浊度、细菌等指标低于国家标准后,方可恢复通水。这段管道 C 点高,A 点低,C 点上游管段管径为 DN500 管道,水量不足以满足这段管道冲洗的流量要求,因此,方案定为先微开 C 处阀门进行管道小流量的扫洗,待排泥阀(B 点处)水质化验合格,管道充满水后,关 C 开 A 处的阀门进行冲洗。C 点处,要采取临时排水措施,临时排水管的口径不宜小于DN600。2.3 实际施工过程2.3.1 第一次停水第一次停水施工

8、时,因多种原因,C 点处临时排水措施未能按要求实施以及 B 点处的排泥阀伸入排水箱涵的管道被切断,整个停水方案做出了临时调整。具体的过程如下:关阀及泄水。按既定方案先关 A 点处的阀门,再关 B 点处的阀门。B 点处的阀门关闭后,开沿线消防栓以及排泥阀泄压。B 点处排泥阀排入排水箱涵的管道被切,泄流水量不能及时被排出,只能关小排泥阀排水,以时间换流量的方式进行处理,停水时间超过预期。管道冲洗。C 点处临时排水措施未能按要求实施,只能利用上游 DN500 管道由 C 向 B点进行冲洗。为后期运营时方便,拟定 B 点处的排泥阀增大至 DN400,临时排水接至路面。然而,DN400 排水量过大,路面

9、排水不及时,DN400 排水阀也未全开。冲洗过程中,收到下游 FW、XW 村水压不足投诉。恢复通水。对排泥阀处、沿线消防栓取水化验合格后,开 C 处向下游供水,结果下游出现黄水。抢排后,供水恢复正常。2.3.2 第二次停水第二次停水作业时,按照方案,在 C 点处采取了临时排水措施,但是临时排水措施受其他因素影响,排水口口径未能达到管径的2/3,排泥阀口径大小仅设置为 DN300。关阀及泄水。本次停水在管道未泄空时,过于着急地对施工管道进行切断操作。因切口处排水不及时,切口上游管道的泄水在基坑处汇集,下流管道由于真空抽吸现象,汇集在基坑内的水又重新被吸入管道,干净的管道被污染。管道冲洗。为减少对

10、下游的影响,方案调整为缓开 A 阀充水,管道充满后,全开 A阀在 C 处排水。管道冲水时长 1 小时,C 点处水质达标时长 2 小时。2.3.2 第三次停水第三次停水作业时,为加大管道的冲洗流量与流速,下游区域 FW、XW 村采用跨区域调水供给。本次的特殊情况是:管道断管后,发现旧管道底有积沙。管道冲洗,按第二次停水方案实施,冲洗时长 3 小时。2.4 作业分析2.4.1 泄空时间的两个关键点 管道泄空时间受两个因素的影响。一是,阀门的密封性能,二是,泄水处的排水能力。第一个因素是关键,受到管道内水锈、杂质等影响。阀门密封不佳时,通常多次开关阀门,利用水流速度变化带走杂质的方式进行适量调节。第

11、二个因素通常被忽视。排泥阀开启后,管道泄空不是一蹴而就的,它有一个极限流量。这个极限流量与排泥阀的大小、排泥阀的开启度、管道通气状态是否良好,排泥湿井溢流能力或者是排水是否顺畅有关系。第一次停水时,主要是受到第二个因素的影响,停水时间超出预估时间。2.4.2 关阀方案及泄水操作时的注意事项制定停水方案时,要操作的阀门还要结2023 年第 1 期 41 CITY AND TOWN WATER SUPPLY输配水技术与设备合断管位置、管道的接口形式一并考虑。若管道为承插接口,断管位置与阀门相距不到 6米,该阀门不应该纳入到要操作阀门的范围。否则,应采取加固措施以防止阀门出现位移。第三次停水采用调水

12、供下游区域,就受到这个因素的影响。其次,管道泄水时,应防止管道因坡度,或者负压产生抽吸。第二次停水停业作业时,负压抽吸致使管道冲洗时间增长。2.4.3 管道冲洗的两个原则管道冲洗时,不仅要充分考虑到尽量不要影响到提供水源的管网系统,还要考虑到冲洗时,应满足管道冲洗流速的要求。原则上,上游管道的管径不宜小于被冲洗的管道,以防止转输流量过大,影响原管网系统或者是流量不足,管道冲洗不干净。其次是冲洗管道的临时排水措施的排水口不宜小于管道管径的2/3。在制定停水方案时,充分考虑到了这两条原则。但是,实际实施时,受现场原因影响,未能严格按照方案执行。因未能严格按方案执行,均产生了不良的影响以及遗留了一些

13、后遗症。第一次停水作业时,违背了第一个原则,利用上游 DN500 管道向 DN800 管道供水。其结果是,冲洗时,影响超过了预期的范围下游的两个村 FW,XW 村以及这根 500 管供给的其他区域出现了水压不足。其次是虽然充分利用了管道坡度,冲洗流速满足了要求,但是管道未冲洗干净。恢复通水时,对管道上所有的消防栓,排泥阀排水均进行了水质化验,但是在水流反向时,依然出现了影响下游的水质事件。第二、三次停水时,违背了第二条原则,不仅冲洗时间长达 3 个小时,而且第二次停水时管道的泥沙未能全部冲洗出来。直至第三次停水作业切管后,才发现了后遗症。2.4.5 管道冲洗的水量及流速计算根据理论公式,临时排

14、水措施可以按如下公式计算出水量:()()2Q msDN=3/0.60.820.785/100019.6H第二、第三次冲洗时,测得 C 点处消防栓的压力为 15 米,根据公式计算得冲洗时的流量约为 2145m3,反推 DN800 供水管道流速为 1.2m/h,流速勉强满足要求。事实上,供水管道冲洗还应与水厂供水泵房进行联动,否则冲洗流速很难达到要求。2.4.6 恢复通水管道冲洗完成后,恢复通水时要以下游端水质符合要求,才能算是停水作业的终点。例如,每次恢复通水均对 FW、XW 村进行水质化验。另外,用户端水表开表前,也应进行水质化验。2.4.7 管道施工管道施工时,对于大口径管道的碰口入网,水力

15、偏转角应尽量大于 90 度。在迁改时,第一次、第二次均采用了 90 度弯头连接,C点处水损有 2 米损失。其次,管道碰口时,不宜采用封板封堵的,侧面开口的方式进行连接,应尽量采用弯头进行连接。3.结论通过对这段 DN800 管道迁改作业案例的介绍以及对作业过程中所遇到的问题解析,管道停水作业时,尤其是大口径管道停水作业,要结合整个管网系统,对停水时的两个关键点,管道冲洗时的两个原则,以及管道施工、恢复通水的几个小细节进行合理把控,才能高质量地完成停水作业。参考文献:1 GB 50268 2008,给水排水管道工程施工及验收规范 S,中华人民共和国住房和城乡建设部,2008:9.5.19.5.3作者通联:

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