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2023年《安全管理》之600MW机组真空低的原因.docx

上传人:g****t 文档编号:931286 上传时间:2023-04-16 格式:DOCX 页数:4 大小:10.23KB
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资源描述

1、600MW机组真空低的原因 :发电厂真空系统存在真空偏低的问题相当普遍,邹县发电厂两台600MW机组也存在类似情况,严重威胁机组的平安运行。#5机组自试运以来, 真空一直低于设计值,机组移交后,我厂围绕真空问题展开了一系列的工作。本文分析了#5机组真空偏低的原因,提出了具体处理措施,通过大修后的真空试验,证明取得了良好的效果。关键词: 真空低; 分析; 治理1 机组概述 邹县发电厂三期工程装有两台600MW汽轮机,该汽轮机为日立-东方汽轮机厂联合生产的亚临界中间再热冲动凝汽式汽轮机,汽轮机为单轴三缸四排汽。汽轮机的型号为DH-600-40-T,额定功率为600MW,最大功率为658MW,为单缸

2、单轴纯凝汽式汽轮机,其排汽向下排入凝汽器,两台小汽轮机与主机共用一台凝汽器。2 真空系统设备说明 该机组配套的凝汽器为双壳体,双背压双流程回热式。凝汽器按汽轮机最大连续工况,冷却水温20,管束清洁系数0.85,背压0.004MPa/0.0054MPa进行设计,并可在机组最大出力,冷却水温33,背压不大于0.0109MPa/0.0087MPa长期运行。凝汽器标准型号:N-36000型;设计压力:4.5/5.5 kpa,冷却水温:20;冷却水管管径:251mm,冷却水管根数:44880;冷却面积:18000/18000m2 ;冷却水量:67700t/h;冷却水管长度:10400mm。 采用刚性支承

3、,喉部与汽轮机排汽缸采用不锈钢波形节连接,为了减小流动损失,采用了球型整体水室,如图1所示。图1 凝汽器示意图 凝汽器的设计可以直接接收汽机本体疏水、加热器疏水、低旁三级减温后蒸汽,低旁三级减温和#7、8低加布置在凝汽器喉部。3 真空抽气系统3.1 凝汽局部的抽汽 双背压式凝汽器的抽气区按气体蒸汽混合物的冷却要求设计,在额定工况下,空气排气口的温度较凝汽器入口压力下的饱和蒸汽温度低40.5。双背压凝汽器的抽出系统为串联抽出系统,即空气由高背压凝汽器流向低背压凝汽器,然后由抽气管抽出。3.2 外部抽气设备采用水环式真空泵 每台机组配置三台真空泵,正常运行两台。机组启动时,三台同时投入运行。当三台

4、真空泵并泵运行,凝汽器干拉真空达23.5KPa压力时所用时间不大于30分钟,真空泵为单级水环式旋转泵,工作水来自凝结水系统,冷却器冷却水来自开式循环冷却水系统。真空泵配备有空气泄漏检测装置,可以检查真空泵的工作性能。3.3凝汽器配置了二套凝汽器管子清洗系统.4 邹县发电厂600MW机组运行情况及存在问题 表1是邹县发电厂#5机自96年11月14日机组从投产至98年8月份停机大修前的真空状况。表1 #5机组凝汽器相关运行参数时间 负荷 MW 凝汽器真空A/B kpa 排汽温度 A/B缸 循环水进出水温度 凝结水温度 循环水温差 凝汽器端差 96.12.21 600 -93.7/-92.5 44/

5、45 14/26 43 12 18/1997.5.17 602 -93.2/-93 45/45 25/38 43 13 797.5.19 554 -93/-92 44/44 23.8/35.2 42.6 11.4 8.897.6.1 599 -92/-91 44/44 23/36 13 897.11.11 488 -95/-92 40/47 21/32 45 11 8/1598.4.7 14:00 557 -92/ -90 42/53 20/ 29.4 49 9.4 12.6/ 23.698.7.17 23:00 455 -94/ -91 40/48 29/38 46.2 9 2/1098.7

6、.17 19:00 389 -90.7/ -86.3 42.7/ 51.4 25.8/ 30.5 48.2 4.7 12.2/ 20.998.6.17 3:00 346 -92/ -89.45 39.7/ 44.6 25.82/ 30.5 43.34 4.68 9.4/ 14.1 98年4月份之前,循环水温度较低,且机组负荷一直带400MW左右,负荷变化不太明显,机组真空未显示出异常.在3月27日做CCS试验时,当负荷增至540MW,发现低压B缸排汽温度上升至56左右,B凝汽器真空为-83KPa此时循环水温度21,调整机组负荷使负荷降低后,真空明显上升;负荷增加,真空明显下降.在夜间循环水温度降低,当循环水温度为18时低压A缸真空即上升至-91KPa,排汽温度亦下降至45,增开一台循环水泵后,真空提高3KPa左右.循环水温度及循环水量对凝汽器真空的影响已经非常明显

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