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Ⅴ型选粉机系统用风改进实践.pdf

1、2023年第3期1系统概况我公司下属某企业JDSC水泥联合粉磨系统辊压机配双选粉单提升机,主要设备见表1,自2020年12 月投产以来,辊压机振动大、偏辊严重、故障频发,甚至出现辊套侧滑脱落事故。2022年10月技改使用了常州某公司 V型混料器解决了离析偏辊问题,原固定左侧辊缝大变为左右不确定,辊压机运行更为稳定,工况改善,产量提升。为了进一步改善工况,对于偶发的辊缝偏差极值控制进一步优化,双方技术人员深入现场分析讨论,明确联合粉磨系统通风管路设计不合理,V型选粉机用风调节不当,导致细粉分离效率低,循环负荷高,在混合材煤矸石粒度超大的情况下,加剧了离析发生,导致偏辊、塌仓等异常工况。2常见异常

2、工况分析辊压机喂料希望物料粒级呈正态分布,粗中有细,最紧密堆积,以使料床密实且辊轴向均布一致,异常工况多为设备不能适应物料变化引起。一般偏辊多由粗细物料离析造成,塌仓振动多由细粉分离不清、过多循环造成,系统功效由喂料量、压力及泄压漏料决定。2.1布料离析为偏辊根本主因物料因粒度、水分等理化性能,动态休止角不同,在抛洒或滚落地过程中,粗料向前、向低走,引起入稳流仓物料离析;离析的粗细物料在漏斗流或整体流情况下不易出现横向移动或混合,下移到辊压机喂料口依旧不会粗细混匀,从而造成粗料端辊缝撑开,细料端辊缝打不开,直接影响辊压机功效,偏辊产生轴向力,使得轴承、辊套或传动易损,动辊端错位减少工作面,侧挡

3、板顶不紧漏料。辊压机喂料理想状态为最紧密堆积,来料粗中有细,轴向均布。在辊轴向粗细混合料均布,一端粗一端细料的离析现象对辊压机高效运行影响极大。若通过单侧增减压力调整来稳定辊缝,如粗料端辊缝撑大再加压,长期运行会出现辊面不均匀磨损(所谓恒辊缝控制);若追求恒压力,粗料端辊缝撑开辊压上升时,泄压会使辊缝更大,细粉侧压力低辊缝小加压更无价值(所谓恒压力控制);若轴向单侧向里挡,如粗料大缝端向里增插板,如同下料管单侧关棒闸,同样粗料不会跑到小缝端一侧,近辊端向插板使有效辊面在减少,挡住了料压勉强能控制偏辊,但辊面磨损更不均匀,料床受限会更差,这些措施短期可能有效,但不易长期稳定运行;有些单位收紧料口

4、、增加工作压力所谓高压大循环,造成辊面不均匀磨损,或设备轴系传动受伤。2.2细粉循环造成塌仓振动细粉带气易造成物料离析,下料速度不匀,导致塌仓气震等;循环负荷难以控制主要有两方面原因,一是来自选粉机细粉分离不清,特别是高标号水泥熟料温度高、用量多,细粉分离效率下降;二是辊压机进料装置锁不住料,辊面周向、辊端轴向都存在漏料现象。在V型选粉机喂料布料出现不均匀或布风不均匀时,风走短路穿过料幕边缘带走粗料,而不能均匀分散的料股中细粉仍在循环,分散差导致分离差,直接影响选粉效率;辊压机吃粗不吃细,细粉中含气量高,势必带来更多的异常工况。一般进料装置能控制辊压机通过量,但对细粉循环比例控制作用并非决定因

5、素,细粉循环量主要由选粉系统决定。中图分类号:TQ172.6文献标志码:B文章编号:1007-0389(2023)03-44-03【DOI】10.13697/ki.32-1449/tu.2023.03.016V型选粉机系统用风改进实践虞露彬1,王向东2(1.浙江南方水泥有限公司,浙江 杭州 311100;2.建德南方水泥有限公司,浙江 建德 311611)序号123456设备名称辊压机V型选粉机动态选粉机循环提升机球磨机选粉机规格型号TRP200160TVS108.28TESc-410NSE1900-48400mm4.2m13mSepax-5500主要参数规格:2.0m1.6m,通过量:120

6、01450t/h,功率:2000kW2,输出线速度:2.05m/s处理风量 280000400000m3/h,带料能力250400t/h选粉能力250400 t/h,喂料能力7501 200 t/h,电机功率160kW功率:250kW2,提升能力:2150t/h,提升速度:68m/min生产能力300t/h,转速n=15.6r/min,研磨体最大装载量240t,功率3550kW选粉能力250400t/h,处理风量330000m3/h,转速:0160r/min,功率:110kW表1主要设备配置工艺装备虞露彬,等:V型选粉机系统用风改进实践-442023年第3期3现场问题分析在氮气囊充气压力、节流

7、阀及液流阀整定,从循环斗提出口开始多股分料检查V型选粉机布料均匀性,纠偏参数调整等设备检查后,主要对JDSC现场工艺布置及非标设计等进行分析,查找瓶颈环节。(1)V型选粉机进料出现粗料偏析,加之进稳流仓溜管过宽,现有仓内平板布料器并不能改变料流向,因此出现仓内明显离析,出现固定左偏辊。循环料提升机出料有3股溜管分料不均,同时存在不均匀磨损,导致5股分料溜子前总溜管布料不均匀,5股分料溜管中料流量及粒度分布不均匀。稳流仓进料溜管断面尺寸600mm2000mm,物料入仓分散范围过大。仓内平板仅起缓冲作用,并不能改变物料流向,大概率出在左侧的粗料不会平移到右侧。(2)V型选粉机系统主进风管路及外排风

8、路因技改场地受限设计不合理,布料、布风存在分布不均匀,选粉料气比不易调整,导致细粉分选效率下降。外排换风管进口与补风管间过近,且多了一道阀门平衡负压及风量,少见且不合理。可能存在风短路,阀门阻力平衡风量导致V型选粉机分级场用风实际减少。换风收尘进风管从循环主风管取风,主、支管路及气流方向角度约150,倒拔风阻力增加;主风管接V型选粉机进风口90硬拐,V型选粉机进风处空间过小,不平缓过渡可能导致V型选粉机进风分布不匀。补风门约500mm偏小且旁置,导致V型选粉机进风分布不匀。(3)操作时,系统温度高,外排换风量25Hz控制过低,温度高易静电吸附,选粉机分离效率下降;为了补入冷风,关小系统循环主风

9、管平衡阀,实际是降低了V型选粉机系统风量,操作中出现开大冷风,系统温度不降反升的反常现象。(4)煤矸石粒度特大,部分粒度超 100 mm;选粉分离效率不高时,循环粉料比例大,导致物料粗细悬殊、入辊粒级不合理。4改造内容4.1稳流仓增加V型混料器技改稳流仓进料口交错布置几个盘混料,利用进料落差能量,模仿和面动作,纵抄横抄,把粗细料混匀。稳流仓进料溜管收口到600mm800mm;利用稳流仓内原平板槽钢框架,距仓顶500mm安装V型混料器,混料器占用空间约 800 mm800 mm700mm;散拼入仓,螺栓紧固,防堵、防磨无动力。改造效果如下:(1)辊缝偏差及压力偏差指标基本达到了混料器约定的预期目

10、标,辊缝偏差由原来的1215mm下降到57mm。(2)以前大概率左缝大左压高,调整期间有过大概率右缝大右压高,后再调整出现左右无规则,说明料已在中部混起,偶有大块不规律地分至两端。(3)运行电流稳定,振动减少,同时实现小幅提产节电。4.2V型选粉机系统管路优化4.2.1技改措施(1)外排换风风管进口下移至下一层,近循环风机出口处顺流抽风。(2)补风门改至主风管中上部;拆除循环风主管阀门。(3)增大V型选粉机进风腔,稳定进风流场。(4)循环提升机连接 800 mm 风管到 V型选粉机进风口,各扬尘点连接风管到循环提升机,循环提升机作为大风道;辊压机出料溜管与循环提升机接口扩大,去掉原配料皮带头部

11、收尘器。技改前后系统通风管路见图1。121013987345698765343210来自配料去球磨机去球磨机来自配料1辊压机;2进料装置;3稳流仓;4V型混料器;5V型选粉机;6动选;7旋风筒;8循环风机;9换风收尘器;10配料输送胶带机;11补风阀;12平衡风阀;13配料收尘器图1联合粉磨系统通风管路优化技改前后4.2.2操作优化(1)在物料高温或高湿情况下,增加外排换风量,入磨料温控制在5055左右,辊、磨系统效率较高。(2)在物料较细情况下,减薄辊压机初始挡块,关小进料装置,适当低控循环负荷。料粗则反之。4.2.3技改效果(1)辊压机运行更为稳定,现场工况好转,偏辊、塌仓及振动消除,扬尘

12、得以抑制。(2)台时产量从上半年的280 t/h,技改后提升工艺装备虞露彬,等:V型选粉机系统用风改进实践-452023年第3期到310 t/h,电耗下降0.8 kWh/t。5结语合理用风是水泥粉磨工艺操作中的重要举措,合理的通风管路非标设计,影响气流阻力及流场分布,从而影响产量电耗指标。JDSC在辊压机处理偏辊等异常工况时,发现系统通风管路设计缺陷,进一步优化改进后,系统指标得以突破。(收稿日期:2023-02-10)转时通过引风机将车间内气体引向水泥窑篦冷机一段的前三室,当冷却风使用;当水泥窑停窑时,通过引风机将车间内气体引至除臭系统,处理达标后排放。库区卸料收尘器排风量按车间区域功能的需

13、要选择合理的换气次数和排风流量,以维护车间内合理负压,同时结合扬尘浓度高污染位置设置局部除尘系统,将除尘后的气体送入储库内,作为补足新风考虑以维持储库内的负压值。根据生产线及污泥来料的情况,设计考虑除臭及收尘风量最大时的工况有:(1)水泥窑正常运行,汽车卸料进入缓冲仓工况;(2)水泥窑正常运行,抓斗上料进入缓冲仓工况(汽车可卸料);(3)水泥窑临时停窑,汽车卸料工况;(4)水泥窑长时间停窑,汽车卸车入库工况。根据以上工况,对收尘器及除臭设备进行选型。同时,沿程皮带均考虑负压除臭。污泥储库库顶的除臭风管兼做消防排烟风管,风管采用不锈钢材质,解决2套系统在库顶布置冲突的问题。除臭工艺流程图见图4。

14、图4除臭工艺流程图3应用情况自2021年 10月污泥投料后,生产线逐步实现了协同处置 600 t/d 干化污泥,其中 30 天性能考核期间(2021 年 12 月2022 年 1 月)数据见表 3,表 4和图5。表3入窑生料化学成分%名称平均值烧失量34.28SiO212.99Al2O32.94Fe2O32.35CaO43.49MgO0.68K2O0.26Na2O0.03表4熟料矿物组成及率值名称平均值三率值KH0.91SM2.25IM1.29矿物组成/%w(f-CaO)1.01C3S55.81C2S19.03C3A7.16C4AF12.52图5考核期间协同处置污泥量及熟料产量采用新型破碎机后

15、,干化污泥破碎后的平均粒度为(方孔5mm筛余)13.18%。熟料3d抗压强度平均值29.7MPa,28d抗压强度平均值58.9MPa,熟料中重金属含量、尾气排气均符合相关规范。30天考核期间,干化污泥平均处置量为617t/d,平均熟料产量达到6474t/d,大幅度降低了大掺量污泥协同对熟料减产的影响,运行数据表明1t干污泥仅减产熟料0.85t,同时吨熟料标准煤耗下降5 kg/t,同时吨熟料减少20%氨水用量约0.4L/t,越堡水泥污泥处置系统清洁化生产改造项目完成后,年可协同处置干化污泥186000t,年可节约标煤10000 t,原料60000t,氨水725t,实现了污泥资源化利用。4结语根据广州市水务局公开数据显示,2021年,广州市城镇污水处理厂污泥产生总量为143.18万t(含水率80%),其中,湿污泥产量为19.751万t,干污泥(含水率 30%40%)产量 40.803 3 万 t,即越堡水泥60000 t/d熟料水泥生产线每年可处置广州市污泥总量的36%左右,成为企业在广州市生存的重要支点,同时吨污泥处置费也较为可观,为企业带来了良好的经济效益,也为广东省及广州市循环经济发展做出了突出贡献。该项目的成功运行,也成为国内单条水泥窑协同处置市政污泥量最大的处置线。(收稿日期:2023-01-31)(上接第27页)工艺装备虞露彬,等:V型选粉机系统用风改进实践-46

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