1、1010电世界(2023 1)双陈线银山支线 1 号杆塔更换新的引流线。36送电及核相施工作业完成,检查、验收合格,拆除全部安全措施,人员及工器具全部离场,工作负责人向电力调度汇报工作结束,分别申请 110kV 双陈线和 110 kV 双陈线的送电。5 月 29 日 18:42,双陈陈、线分别送电完成。在陈家庄变电站 110 kV GIS 柜进线电源套管处,分别将 110 kV 双陈线与110 kV 钢银线陈支线,110 kV 双陈线与110kV 钢银线陈支线,进行电源电压核相。核相正确,标志着 110 kV 双陈、线适应性技术改造工作全部完成。随后,对相关杆塔及线路逐基进行检查,无异常后,带
2、负荷正常运行,并对线路各连接点进行红外测温跟踪检查。37拆除原110 kV 双陈 、线部分杆塔、导线原 110 kV 双陈、线 32 36 号等 5 基杆塔、导(地)线拆除完毕,1 号480 m2烧结区域施工建设陆续全线展开。4结语(1)工程项目建设应秉承电力先行的原则,电力线路应先行组织实施,早动手、早6 kV 电力线路跳闸失电事故的分析与查找魏强李传东(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司设备管理部,271104,山东济南)1故障现象某年 10 月 12 日 16:30,35 kV 泰东变电站 6 kV 银莱北线线路用电户反映高压供电设备突然停电。接到公司能源电力调度中心指令,随即组织检修人员对
3、故障线路进行查找。运行人员汇报故障报警信息情况为:6 kV 银莱北线断路器速断保护动作跳闸,故障类型为B、C,动作电流值 Ic=108 5 A,时限0 s,电流互感器变比 300/5。35 kV 泰东变电站共有 2 台主变,1 号、2号主变容量均为 10 MVA,正常情况下,由 1号主变供电 6 kV、段母线运行,2 号主变热备。6 kV 银莱北线由 6 kV段母线供电,该电力线路由电缆线路和架空线路组成。泰东变电站为无人值守变电站,其站内设备遥测信息通过通信线传输至 110 kV 制氧变电站后台监控微机。该站设备的日常点检、操作及简单维护由制氧变电站运行人员代管。2故障查找二次动作电流折算到
4、 6 kV 一次侧为 6 510A(108 5 60=6 510),据以往运行经验,该两相短路电流值接近 1 号主变 6 kV 母线侧短路电流值,分析判断故障点应该离站内供电电源不远。检查站内设备,未发现问题。巡检6 kV 银莱北线出线电缆,发现在其出线电缆离站内开关柜约 15 m(位于变电站西院墙外侧),距西院墙约 3 m,有一小段高压电力电缆裸露在外,有短路烧坏的痕迹。该电力电缆通过直埋敷设的方式接线至架空线路 1 号杆,通过架空线路给几家用电户供电。沿电缆短路故障点至 1 号杆这段直埋电缆上侧的土已被挖出成沟。3故障处理将 6 kV 银莱北线转检修,此时,电缆沟作业施工方人员赶至故障现场
5、,对电缆故障点两侧部分电缆开挖,为制作电缆中间接头做准备。电缆中间接头制作完成,试验合格,恢复6 kV 银莱北线的供电。4原因分析作业施工方因生产扩容需要,新敷设高压 发 输 变 电 电世界(2023 1)1111电缆(作业施工方想通过电缆直埋的方式施工,不知道下面有直埋的高压电缆,所挖沟恰好在 6 kV 银莱北线出线电缆上方)。在 1 号杆附近至 6 kV 银莱北线出线电缆电源侧方向挖沟时,未发现异常。15:00 左右,在挖至距离变电站西院墙外侧 3 m 的 6 kV 银莱北线出线电缆时(该处为出线电缆拐弯处,因施工管理不到位,当时电缆直埋时,该处电缆敷设位置较浅,深约0 3 m,且电缆上方
6、无防护沙和混凝土保护板),该处附近有一棵树。在挖沟清理树根障碍时,施工人员用铁镐将铠装电缆的一相刨坏,造成该相电缆对铠甲屏蔽层放电接地。电缆一相接地,“啪啪”放电后,作业施工方停止作业并撤离,但未及时上报故障信息。单相接地后,另两相电压升高,造成两相绝缘击穿,最终发生两相短路故障,致使 6 kV 银莱北线线路跳闸。检修人员再次查阅故障报警信息发现,1号主变保护屏的低后备微机保护测控装置显示:10 月 12 日 15:00,母线绝缘监视动作;16:23,母线绝缘监视动作返回。这说明 15:00 即发生一相接地故障,16:23 发生了两相短路跳闸后,接地故障消失。由上述故障报警信息可知,接地故障持
7、续了83 min,故障报警信息情况与现场实际故障情况正好吻合。5经验教训(1)规范直埋电缆敷设、运行要求。根据电力电缆运行规程的相关规定:直埋电缆沟底有防护沙或土层,电缆敷设好后,上面应铺以 100 mm 后的软土和沙层,然后盖以混凝土保护板或砖块,直埋电缆埋置深度不低于 0 7m,并且在直埋电缆线路上方竖立电缆位置的指示牌。(2)值班人员责任心不强,设备点检记录不到位,未及时发现 6 kV段母线三相异常电压指示,致使接地故障持续了83 min,最终造成两相短路故障的发生。(3)作业施工方存在施工危险源辨识不到位,盲目施工,险些造成重大人身伤害事故,并且故障发生后,未及时汇报信息,致使故障范围
8、扩大。(4)在公司能源电力调度中心,虽已完善电网调度自动化的“四遥”功能,但在 110kV 制氧变电站尚未开通 35 kV 泰东变电站设备信息的遥信功能,以致在系统发生单相接地、电压互感器高压熔断器熔断、断路器故障跳闸等故障时,当值人员未能在第一时间通过声光报警发现故障报警信息。因此,需要对相关设备进行改造升级,完善设备监测功能,以确保供电系统安全可靠运行。(编辑志皓)准备,为后续工程施工建设创造先决条件。(2)线路改造设计方案应全面,并应充分考虑地下隐蔽物和线路基础周围设备及环境对施工作业的影响。必要时,在施工作业前,施工单位还应排查地下有无隐蔽设施。除了与相关单位现场勘察外,还可应用技术检
9、测手段对地下隐蔽物,尤其是电缆线路、水管道等在运设备及设施进行排查和监测,以降低施工作业风险和施工难度,并尽可能避免对生产系统造成影响。(3)改造前期各项准备工作非常重要。改造前现场勘查、改造方案确定,各种备件、材料、作业工器具均应准备齐全。(4)制定应急预案,落实防范措施。线路停电技术改造期间,除了施工作业风险外,陈家庄变电站将只有 110 kV 钢银线陈支线一路电源供电,单电源运行风险高,系统保供压力大,应急预案防范措施应检查落实到位。(5)加强线路改造工作总协调,落实责任。明确各相关单位的责任,各环节责任到人、分工明确,加强协调、沟通,保安全、保质量,严格按照施工作业网络节点快速推进。(编辑志皓)发 输 变 电