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转轮上冠贯穿性裂纹现场处理工艺探索应用_方戊强.pdf

上传人:哎呦****中 文档编号:421286 上传时间:2023-03-29 格式:PDF 页数:3 大小:1.40MB
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资源描述

1、61第 46 卷 第 02 期2023 年 02 月Vol.46No.02Feb.2023水 电 站 机 电 技 术Mechanical&ElectricalTechniqueofHydropowerStation1 概述紫坪铺电厂位于四川省都江堰市,距成都用电负荷中心约 60 km,可承担电力系统调峰、调频、事故备用等任务。电站设计规模为 760 MW,安装有4 台单机容量 190 MW 的水轮发电机组,最高水头132.76 m,最低水头 68.4 m。紫坪铺电厂首台机组于 2005 年投产。紫坪铺电厂转轮由俄罗斯列宁格勒金属工厂分包生产,型号为:HLPO140-LJ-485。转轮共有11个

2、叶片,进口直径:4 850 mm,出口直径:4 807 mm,高度:2 907 mm。转轮为铸焊结构,上冠、叶片、下环材质均为 ZG08Cr15Ni4CuMo 不锈钢,转轮在工厂组焊退火,整体运到工地。2019 年 4 月以来,紫坪铺电厂机组陆续发现在某些特定水头、特定负荷工况下出现异常振动现象,以 1 号机组最为严重。1 号机组汛后 B 修中发现转轮上冠有贯穿性裂纹,通过精密的现场组织、合理的处理方案,最终在未吊出转轮的情况下,快速完成裂纹处理。2 紫坪铺电厂 1号机组转轮裂纹现场处理情况2.1 裂纹情况2019 年汛后 1 号机组 B 修过流部件探伤:渗透探伤(PT)检查发现转轮上冠与 9

3、 号叶片出水边焊缝处有裂纹(焊缝走向如图 1 所示),长度约 300 mm;随后进行超声波探伤(UT)检查:裂纹首端即泄水锥内圆止口处,贯穿性裂纹深度约 75 mm,裂纹末端深度渐变至 8 mm;拆除泄水锥后上冠上表面 PT 检查发现裂纹斜上方存在一条约 250 mm 裂纹,经 UT 检查确认上冠上、下表面裂纹为同一裂纹;转轮上冠贯穿性裂纹自泄水锥内圆止口开始,经 9 号叶片出水边焊缝 R 角,沿转轮上冠径向延伸,自上冠上表面斜向下裂穿至下表面,上、下表面裂纹横向最大跨度约30 mm,裂纹最深约 80 mm、长度约 300 mm。图 1 裂纹走向2.2 原因分析此处裂纹位置,不同于常见转轮裂纹

4、部位。追溯 1 号机组转轮探伤历史记录:2018 年 3 月,机收稿日期:2022-08-08作者简介:方戊强(1990-),男,工程师,从事水电站机械设备检修维护工作。转轮上冠贯穿性裂纹现场处理工艺探索应用方戊强,李泽江,陈世程,邵飞燕(四川省紫坪铺开发有限责任公司,四川 成都 610091)摘 要:紫坪铺电厂检修中,发现转轮上冠有长 300 mm 的贯穿性裂纹,综合分析确定该裂纹的产生与机组运行工况有关。结合实际情况,在转轮室内进行裂纹处理。对裂纹进行碳弧气刨,开 45双 V 坡口,经打磨、补焊处理后,渗透探伤及超声波探伤检测均合格。该裂纹处理方案快速、有效,取得了良好的效果。关键词:转轮

5、上冠;贯穿性裂纹;坡口;止裂孔中图分类号:TV738文献标识码:B文章编号:1672-5387(2023)02-0061-03DOI:10.13599/ki.11-5130.2023.02.01762第 46 卷水 电 站 机 电 技 术组检修期间进行过流部件探伤,转轮叶片各焊缝均未发现裂纹;9 号叶片探伤报关,无裂纹记录;9 号叶片汽蚀情况与其它叶片相似,且裂纹位置无严重汽蚀。紫坪铺电厂作为四川电网调峰、调频电厂,距离成都负荷中心较近,2019 年 4 月以前,四川电网与华中电网联网采用大网运行,系统容量较大,电厂机组很少要求电厂投入 AGC(自动发电控制)运行,电厂可根据实际情况,在负荷低

6、时自主选择机组停机;2019 年 4 月 12 月,四川电网采用小网运行,系统容量较小,容易受到大负荷波动的影响,省调要求电厂机组投入 AGC 运行,以便于调频,在此期间内,特殊情况除外,机组不能停机。在 AGC 模式下,电厂机组运行情况由省调控制,因此存在机组经常在恶劣工况下运行的情况。自电厂投入 AGC 运行后,2019 年 6 月 11 月,发电机组异常振动明显,并伴有异响。各专业联合检查未发现异常,后续跟踪监测发现,异响及振动随水头变化在不同的负荷区间产生。通过现场勘查、历史数据追溯、组织专家讨论等方式,一致认为在特定工况下异常振动主要存在以下两方面的因素:由于电网运行方式的变化,导致

7、机组无法规避水力设计缺陷带来的异常振动问题。厂房未全面考虑多重激振源带来的影响1。2.3 现场处理工艺1 号机组转轮上冠贯穿性裂纹,自泄水锥内圆止口沿径向延伸,位置特殊,裂纹长且深,情况特殊。设备厂家建议吊出转轮返厂处理,1 号机组 B 修无转动部件吊出检修计划,若返厂处理,则无法按期完成检修;联系检修公司及周边电厂,均未处理过类似问题,经充分论证决定现场处理。由于无类似裂纹处理经验,边探索边处理。处理过程包含 3 个难点:拆泄水锥,刨除裂纹,补焊打磨热处理。2.3.1 泄水锥拆除方式的选择此处裂纹位置如图 2 所示,处理前必须拆除泄水锥,并可靠固定。尾水管检修平台主梁、副梁均采用20号工字铝

8、,均布载荷不超过 250 kg/m2,总载荷不超过 2 500 kg。紫坪铺电厂泄水锥重 3.75 t,远超检修平台承载能力。根据机组结构特点,使用大轴补气阀 325 补气管作为起吊通道,可进行泄水锥起吊,在凑合节上焊接 3 个吊点,可作为泄水锥临时吊点。图 2 裂纹位置将大轴补气阀拆除后,在主厂房桥机上挂钢丝绳、5 t 手拉葫芦将泄水锥缓慢落下,泄水锥落至距检修平台约 200 mm 时,桥机与 3 个临时吊点上的 5 t手拉葫芦配合,缓慢将泄水锥挂在临时吊点上,最后捆扎手拉葫芦链条,防止意外滑落。2.3.2 刨除裂纹防变形措施:为防止上冠在裂纹处理中变形,分别在裂纹两端、上冠上下平面焊接筋板

9、。筋板采用20 mm 厚钢板制作,筋板中间切割出弦长约 60 mm的弧形。预热:在上下平面裂纹周围焊接挂点,设置加 温 包,对 焊 缝 外 300 mm 范 围 内 预 热 加 温 至100120。开坡口:由于裂纹较深,对此处碳弧气刨开 45双 V 坡口;下方裂纹补焊操作空间狭小且须仰焊,焊接质量较难控制,将上冠上方裂纹刨除深度约60 mm,待上方坡口补焊约 35 mm 后,再刨除下方裂纹并清根;分层刨除裂纹时,每向下刨除一层前,须先在裂纹尾部刨出止裂孔:直径不小于 35 mm,深度不小于 10 mm 圆孔2;同时,严格控制向下刨除裂纹的深度,不能超过止裂孔深度;沿裂纹走向气刨刮出坡口大致形状

10、,整个过程中注意观察裂纹延伸情况,将所有裂纹均刨干净;根据裂纹走向,逐层向下刨除裂纹,并逐渐刨出坡口;开坡口过程中未发现裂纹向四周大面积扩散现象,坡口初步气刨成形后,使用加长杆直磨机、合金钢磨头将坡口表面打磨至见金属光泽,PT 检查确认无残留裂纹,再对坡口修整便于补焊。最终坡口上方最宽处约 60 mm,最深处约 60 mm;对上冠下方裂纹刨除并清根后,坡口最宽处约 35 mm、最深处约 30 mm。2.3.3 堆焊及打磨63第 02 期方戊强,等:转轮上冠贯穿性裂纹现场处理工艺探索应用焊 前 准 备:焊 条 采 用 与 转 轮 材 质 相 近 的HYUNDA 品 牌 S-309L.16 3.2

11、 mm 焊 条,将 焊 条按要求烘干并保温3。坡口堆焊时,电焊机电流控制在 100115 A。焊接工艺:堆焊时先将坡口尾部止裂孔填平,自坡口尾部起焊,至坡口前端即上冠内圆止口终止;多层、多道堆焊,每堆焊一层后使用风铲进行锤击剔除焊渣、消除应力;上坡口堆焊约 35 mm 后,开下坡口,对下方裂纹刨除、清根,并堆焊至超出上冠下表面,再次对上坡口堆焊至超出上冠上表面,坡口堆焊如图 3 所示;坡口前端部为焊缝收尾部分,此处可能存在质量缺陷,将坡口前端部刨除厚度不小于 5 mm,并堆焊至超出上冠内圆平面;按照转轮图纸要求,堆焊出叶片焊缝 R 角;补焊工作结束后,切除加强筋板并将上冠各平面打磨平滑,将叶片

12、 R 角打磨出形状,PT 检查、UT 检查均正常;裂纹处理过程中,上冠上、下方补焊部位及向外 300 mm 内温度保持在100120,处理过程中实时监测焊接区域温度,根据情况停止堆焊或使用电加热包加热。图 3 坡口堆焊示意图消氢处理:将主轴补气管临时封堵,用电加热包对焊接部位加热至 300,设专人使用测温枪实时监视温度,恒温保持 4 h。然后用多层保温被覆盖裂纹处理部位自然冷却。消氢处理结束 48 h 后,对焊缝处理部位进行 PT 检查、UT 检查均合格。2.4 效果与应用1 号机组上冠裂纹在 15 d 内处理完成,未增加检修工期。1 号机组于 2021 年 3 月、2022 年 3 月进行

13、C 修,期间对转轮上冠裂纹处理部位进行 PT 检查,均正常。2022 年 5 月,3 号机组 C 修期间,转轮 PT 检查发现:3 号叶片上焊缝出水边 R 角处存在裂纹,自上冠内圆止口沿径向向外延伸,长度约 220 mm;将泄水锥拆下挂在临时吊点后,对裂纹处进行 PT、UT 检查:转轮上冠上面无裂纹,裂纹存在于上冠下面,自上冠内圆止口开始,穿过 3 号叶片上焊缝出水边 R角沿径向向外延伸,长度约 220 mm,裂纹最深处约45 mm。由于裂纹较深,且电焊作业空间扭曲狭小,难以控制焊接质量,最终参考 1 号机组上冠裂纹处理方法,在作业过程中,严格控制温度并及时消除焊接残余应力4,碳弧气刨开 45

14、 双 V 坡口,补焊打磨,消氢处理48 h后,对焊缝处理部位进行PT检查、UT 检查均正常。在 5 d 内完成裂纹处理工作,按期完成检修。3 结束语通过对紫坪铺电厂 1 号机组转轮上冠贯穿性裂纹产生原因进行分析:尽量避开机组在振动区长时间运行,或改善机组运行工况,可有效避免此类裂纹的产生。目前,四川电网运行方式变化后,紫坪铺电厂已采用强迫补气技术手段,机组特定工况下异常振动的问题得到明显改善5。紫坪铺电厂 1 号机组转轮上贯穿性裂纹较为罕见,裂纹处理方法得当,裂纹处理部位后续PT检查、UT 检查均合格。这种转轮上冠大深裂纹的现场处理工艺,可节约大量工期,减少不必要的损失,可供其他电厂参考。参考文献:1李洪,宋文武,由丽华,等.超大变幅水头水轮机稳定运行关键技术研究及应用 M.北京:科学出版社,2022.2马剑滢.混流式机组转轮裂纹原因分析及解决办法 J.水电站机电技术,2016,39(10):54-56,63.3高卫明.焊接工艺 M.4 版.北京:北京航空航天大学出版社,2014.4苏艳意.某电站转轮裂纹原因分析及处理方案 J.水电与新能源,2020,34(6):61-64.5覃大清,刘光宇,陶星明.混流式水轮机转轮叶片裂纹问题 J.大电机技术,2005(4):39-44.

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